改善提案一覧
| 提出日 | 所属 | 氏名 | 環境整備活動ブロック | 改善ステータス | 操作 | ||
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| 2021-09-15 | 1F | 中平 利信 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:本館中央、棚、KIV単線エリア、配置換え&色識別改善前:KIV各種、置き場が混雑しており、先般実施のUL線同様、取り間違い、置き間違いが発生する可能性を含んでいる。改善後:長部屋UL線同様、色識別を追加し、取り間違い、置き間違いの可能性を低減させる。また、長部屋1007/16と1015/16の色識別が同色だった為、換装実施。いずれもR3.9.14実施済。
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今後のために、誰にでも分かりやすいような表記を進めていってください。
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| 2021-08-31 | MR | 川口 順子 | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:アプリ(モレックス)改善前:アプリでモレックスを打つ時、0.5sqと0.75sqのサイズをよく変えるので間違えそうになる。改善後:カットしたマグネットシートの表裏に0.5sqと0.75sqと書いて、アプリ前面に付けて、その都度サイズ表示を変える。
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確認しました。確かにわかりやすくなってます。
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| 2021-08-31 | Z | 大和 聖子 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:個人の荷物置き場改善前:棚を置く場所がないので、それぞれ机の横や小さい棚に入れています。倉庫が出来たら大きめのロッカーが欲しいです。改善後:冬は上着等もあるので、大きめのロッカーがあると整理しやすいと思います。
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年内に事務所棚整理をしますので、その時に考えます。
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| 2021-08-31 | RW | 古川 真由美 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:1007 22AWG いろんな寸法のバラ線の保管方法改善前:線切りより、いろんな寸法を大量にカットしてもらい、寸法ごとに黄テープでとめて、その黄テープに寸法を書いて大きな袋に入れて保管していました。改善後:平らな箱に仕切りを作り寸法を記入し、寸法ごとに保管してるのですが、バラ線が仕切りを乗り越えて他の寸法と混ざらないように、ゴムで押さえを作り、欲しい寸法を欲しい数だけワンタッチで取れるようにしました。
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保管のボックス確認しました。良い管理方法だと思います。
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| 2021-08-30 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:収縮チューブカットについて改善前:現在収縮チューブのカットは2Fにある機械を用いてカットしているが、3Φ以上の収縮はカットできない。(4Φはカットできるが、調整にかなりの量の収縮をムダにしてしまうためもったいない)改善後:現在2Fにある機械で調整するということであれば、新たに大きめの替えの筒を用意するか、又は収縮が楽にカットできる物を買っていただきたい。1Fでもカットできる機械はあるが、ハーフカットしかできない為効率は悪い。その他:そもそも、3Φ以上の収縮をあまりカットしないというチームは多いが、システックでは4Φなどは1000~2000はカットするので、やはり機械は欲しいと思われます。
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機械を調べてみて検討します。
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| 2021-08-30 | ND | 松山 直樹 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:レイアウト変更改善前:レタツイン、テプラ、ipadが検査台の近くにあり、移動して作業していた。改善後:先月から行っていた在庫整理に伴い、棚の一角が空いたので、レタツイン等を移動した事で移動距離が減り、作業を効率的に進めることが出来ています。
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確認しました。わかりました。
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| 2021-08-27 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:雨対策改善前:先日の、連日の激しい雨の際、シャッター周辺から雨水が入り込んできました。改善後:構造上、100%防ぐことは難しいかもしれませんが、シャッター近辺に電線を置くことも多く(台車には乗せてますが)、また昨今の気象状況を考慮しても、多少対策が必要かと考えます。
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わかりました。一度業者へ確認してもらいます。
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| 2021-08-12 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:駐輪場の駐輪マス、又はスタンドの設置改善前:自転車が駐輪場からあふれている。改善後:駐輪マスか自転車用スタンドを設置し、省スペースになり道路へのはみ出しがなくなる。
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原付もあるので自転車用スタンド設置では問題解決できないです。1台分はみ出てるのでスペースを考えます
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| 2021-08-11 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:1Fフレキ切断機防塵フードの耐熱/耐火化改善前:段ボール製ハンドメイドの防塵フードが耐熱/耐火性に乏しく難アリ(第2弾)改善後:台所用品の「コンロフード」を加工/細工し、アルミ製の防塵フードにすることで、耐熱/耐火性向上させる。また、火花飛散実験でも80%飛散を抑制している(体感)8/9実施済強度に問題あるため、今後バージョンアップする予定。
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確認しました。安全、防災対策に繋がります。
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| 2021-08-10 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:レタツイン下の廃シールド入れとクズ線入れの箱改善前:レタツイン机の下に2つ並べて置いていて、入れ間違いしやすかった。改善後:廃シールド入れの箱のみにし、クズ線入れは各自で管理することにしました。
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小さい改善の積み重ねが大きい改善となります。
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| 2021-08-05 | NK | 垣田 容実 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:日研側エレベーター昇降時に鳴らすブザー音改善前:日研と新日本(川下さん行)の線や部材を上げてくれてるのですが、取りに行くと新日本(川下さん行)の物だけということがある。エレベーターが上がってくると、手を止めて取りに行かないといけない。(半田をしてる時に何回も上がって来ると大変)改善後:行先別でブザー音を変えれたら、各チームの人が取りに行けるので、上がって来た線や部材の確認&管理がしやすくなると思います。
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アイデアとしては良いと思います。ただそれをすると全チームのブザー音を分けないといけないので混乱します。なので昇降機を上げる時刻を徹底しましょう。急ぎの荷物に関してはその担当の人がリフトを上げるようにしてもらいます。
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| 2021-07-30 | MR | 藤木 美貴 | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:傘立て(応接室前)改善前:傘立てが5本しか立てれないので足りません・・・。改善後:社長室前の傘立ての12本用があるのでお願いします。モノタロウ(品番)UB-285-112-6 グレー(注文コード)88130271
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玄関ポーチ側に傘立てを設置します。
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| 2021-07-30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:マスキングテープの活用改善前:加工中や検査前の、電線の仮止めなどでハーネステープを使用しているが、日数が経つとテープののりでベタベタになることがある。また、袋の仮止めでハーネステープを使用すると、粘着が強いためはがすときに袋が破れてしまう。改善後:マスキングテープを活用することにしました。テープの強度があまり必要でなければ、手で切りやすく、ベタベタせず、テープに書き込みもできます。また、粘着が強すぎないので、袋の仮止めをはがすときに破れることが少ないので、袋の再利用ができます。使用条件によって、ハーネステープと使い分けをしております。
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わかりました。各チームも参考にしてください。
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| 2021-07-30 | Z | 上野 義文 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:事務所台車について改善前:事務所の台車 車輪が壊れている。本体が歪んでいる。改善後:強度のある台車希望です。サイズは現在の事務所にある台車と同じがよいです。
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予備の台車を活用してください。倉庫にあります。
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| 2021-07-30 | ND | 松山 直樹 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:在庫管理システムの運用方法の変更(自チーム)改善前:松山が入庫・出庫をまとめて定期的に入力していた為、多忙な時など後回しになり、正確な数がリアルタイムで反映されにくくなっていた。改善後:松山が入庫、女性陣に作業時出庫入力してもらうことで、在庫数がリアルタイムで反映されるようになる。
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在庫管理はチームごとで運用しています。他チームの運用を参考にしながら決めてください。
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| 2021-07-27 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:各チームの場所入れ替え改善前:現在加工のチームは6チーム程ありますが、現状僕は日研チーム、あとは菱和の一部を担当している為、一週間に何往復もしており、一回の往復で約3~5分程時間がかかります。改善後:もし可能であれば、チームの場所の入れ替え出来ないでしょうか(チームメンバーはそのままで)。ご検討お願いします。
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場所の入れ替え及び、担当含めて今後変更を検討しています。
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| 2021-07-27 | RW | 南出 直美 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:外注(寺本さん)加工済在庫改善前:特別オプションや仕様変更により加工したケーブルが在庫になっていた。改善後:定期的に在庫をチェックし、線切り依頼をする時差し引いてもらうようにし、消化していくようにしました。
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なるべく引き当てしてロスがないように引き続きお願いします。
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| 2021-07-15 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:本館エアー切断機、及び長部屋エアー切断機のメジャー貼替改善前:フロアメジャーは定期的にメンテを実施し、数値の見やすさ改善まで実施しているが、手元作業で使用するエアー切断機のメジャーはメンテせずに月日が経過しており、やはり限界が来ている。(理化学研究所案件で特に傷んでいる)改善後:スチールメジャーにこだわらずとも、フロアメジャーのつぎはぎにて対応可能。本館の機械は短く出て、長部屋の機械は長く出るといった差異もこの際きちんと合わせたい。(7/22実施予定)
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わかりました。ありがとうございます。
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| 2021-07-13 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新しい物を購入した時の各チームの対応について改善前:何か便利だと思い購入したものを、そのチームだけで持っている!!改善後:どのチームにしても新しいものを購入して使った時には、「こんな物買いました」と他チームにも分かるように5Sの中でも広めていく事が仕事の上で必要だと思いました。(例 らくらく連絡網で紹介してほしいです)
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生産性が上がった物やアイデアは社員間で連絡共有します。また5S社内ネットで展開できるよう写真も添付していきますので閲覧してください。
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| 2021-06-30 | Z | 上野 義文 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:段ボールサイズ追加改善前:ケーブルやフレキの切断販売が増えてることから、タツタ電線のボビン巻きが入っている段ボールサイズが欲しい。改善後:コンパクトで且つ、収納数も多く入ると思います。(電線、フレキは円形状の荷姿なので)
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現場の意見を聞いた上で検討します。
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| 2021-06-30 | RW | 古川 真由美 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:送られてきた部材を包んでいるプチプチやワイヤーのリサイクル改善前:・菱和チームのリサイクルのプチプチを入れるBOXが満杯になったら、それ以上入れることができないのでゴミ箱に捨てていた。 ・送られてきた線を束ねていたワイヤーを外して黄テープにつけかえた後、ワイヤーを捨てていた。改善後:菱和チームで保管しきれず捨てていた物を、少し前から別のチームに引き取ってもらっています。充分リサイクルできる品物なので、どこかで役立てて頂けたらエコだと思います。ちなみに、菱和では、小指ほどのマークチューブを小袋に入れて同梱する作業が大量にあります。モノタロウで小袋を買ってもらっているのですが、部材が入っていた透明の小袋(片面が透明ならOK)で捨てている袋があれば頂きたいです。かえって部材が入っていた袋の方が使い勝手が良い時があります。よろしくお願いします。
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環境を考えた良い取り組みだと思います。近年環境対策でリサイクル品の流用が推奨されています。余った梱包材は各チーム情報をシェアしてなるべる捨てずに使ってください。
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| 2021-06-25 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:各チームのシュロニガーについて改善前:現在各チームに1台はあるシュロニガーですが、各チームによってシステムのバージョンが異なるため、バージョンが古いので使えない機能があります。改善後:各チーム順番でバージョンを新しくすることで使える機能が増え、作業効率が上がる。おそらくムラテックのシュロニガーが、ベルデンキでバージョンが一番新しいと思います。
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メーカーへバージョンアップが可能か確認します。
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| 2021-06-25 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:加工後の電線の処理改善前:新人さん、ハンダ担当が端子打ちを行っていますが、H**(Hピン)や、動力線(R,S,T,PE)をテープでまとめていないときが多いので、検査時に手間がかかる。改善後:ルール(特に制御盤側)を作り、Hピン、動力をまとめてくれると検査スピードが上がる。
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これは改善というよりかは製作チームでの作業ルールになります。製作チーム内で話し合って下さい。
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| 2021-06-24 | MR | 白坂 みさ | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ハンドソープの容器改善前:ハンドソープの残量が分かりにくく、なくなってからだとすぐに補充できない。(社長不在が多いため)改善後:ハンドソープの容器を透明に交換することで、残量が分かりやすく、なくなる前に補充できる。
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泡のソープディスペンサーで1L以上で透明の物が市販されていません。今後原液は1F給湯器下の収納棚に保管します。原液の希釈は10倍でお願いします。濃すぎたら手が荒れます。
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| 2021-06-23 | RW | 森重 英雄 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:検査台横の緩衝材改善前:回転しにくい改善後:緩衝材を浮かして回転しやすくする。
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わかりました。今月5Sで実施します。
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| 2021-06-18 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ホットマーカーの机の真ん中の棒改善前:現在使用していない真ん中の棒を切ってほしいです。7月中に導入予定のレタツインを置く際にジャマになるため。改善後:棒がなくなればスペースが空き、作業がしやすくなる。※現在新日本ではレタツイン1台ありますが、新しくもう1台導入ということですか?
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わかりました。今月の5Sで支柱切断します。
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| 2021-06-15 | ND | 中森 ひとみ | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:黒チューブ改善前:あまり使わないので、からまってぐちゃぐちゃになっていた。改善後:収縮チューブやピンの空きリールに巻き付けて保管するようにしました。
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リサイクル品を活用し、経済的な改善です。引き続きお願いします。
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| 2021-06-11 | RW | 吉ノ谷 知子 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ペーパータオルについて改善前:ペーパータオルストック無くなり次第1Fトイレに取りに行く。改善後:ペーパータオル箱注文お願いする。更衣室上ロッカー上に箱ごとストックするようにする。取りに行く回数が減る。手間が省ける。
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1Fトイレにある量は注文できる1ロットの量です。それぞれ適正な数量を持って行ってください。
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| 2021-06-07 | JW | 草下 真由美 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:駐輪場のゲート改善前:月曜の朝、ゲートを開けたときに伸ばしたままになっていて、そのまま自転車などを置くと通路が狭いです。「ゲートをせばめてから停めてください」等の注意喚起を掲示してほしいです。改善後:通路が広くなる。※気づいた時に自主的に閉じて、停まっている自転車などを動かしていますが、原付などは重くてむりなので、よろしくお願いします。
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わかりました。ゲートは折りたたんでおきます。
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| 2021-06-07 | 1F | 中平 利信 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:UL電線の取り間違い、置き間違いを防止すべく、ネームの色分類実施改善前:棚の構造上、電線サイズを取り間違う可能性がある。ネームも全サイズ全色黄テプラにて作成している。改善後:UL線各サイズ毎に、ケースのネームの色を変える事により視覚的に一瞬手を止める。尚、テプラ色の種類上、どうしても色のダブりは発生するが、同色を隣にしないことで対応可能。
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色分けはわかりやすいと思います。わかりやすい表示が効率化に繋がります。
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