改善提案一覧

  • 提出日
  • 氏名
  • 所属
  • 環境整備活動ブロック
  • ステータス
  • CSV出力 クリア

10件表示|30件表示|100件表示

提出日 所属 氏名 環境整備活動ブロック 改善ステータス 操作
2016-12-07  NK 前垣 望 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:商品を製作する上で、分かりやすくする為に写真を印刷出来る様にしてもらいました。改善前:作業の仕方を図面に文章や手書きの絵で書き込んでいたが分かり辛い。改善後:写真に書き込むことで誰が見ても分かり易くなりました。
2016-12-21  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所: 新日本の検査台のサビ止め改善前:夏になると朝来た時にサビが出ていて、エフや電線などに付着して汚い。改善後:何かシートやサビ止めのスプレー等をふってあげれば、今後も長持ちすると思う。
サビ止め用薬液で拭き取る。
2021-11-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:社員の5S提案について改善前:以前、5Sの担当(秦さんではない)に、社員は1人1提案出すのがルールで、出してなかったら減点されると聞いた記憶があります。しかし現状全員出しているかというと、そういう訳では無さそうに見えます。改善後:改善というより、この辺りの得点がどうなっているのか知りたいです。仮に社員が1人1提案出さなくても良いのであれば、提案を少し控えめにしても良いのではないかと考えてます。なぜかというと、考えるのが面倒とかではなく、今月はこの提案を推したいと思ってもなかなか前に進まないことがある為です。また、新たに提案することも大事ですが、以前出した提案が検討止まりになっているのを、進めて欲しいという思いもあります。
減点はされません。5S導入直後1年ほどの話です。各チームで1提案出ていればOKです。
2019-07-22  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:貸し出し中の札の作成。改善前:現在移動式台車やテプラ、レタツイン等は定位置に無かった場合、誰かが借りて行ったのか、又はチームの誰かが使っているのか分からない状態でした。改善後:札を作成し、借りていく人に定位置の場所に置いてもらう事で、物が貸し出しているのか分かるようになる。7/19(金)実施済み
ありがとうございました。
2021-11-11  NK 前垣 望 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:大きさ、長さ別にカットした収縮チューブ(日研以外の仕事)の収納BOX改善前:各種類ごとに袋に分けて表示はしてあったが、BOXに入れていただけだったので使用するものをその都度探していた。改善後:スミチューブとレイケムチューブが一目で分かるように、袋と表示を色分けし、探しやすいように大きさの順で並べるようにした。チューブの間違いもなく、探す時間の短縮にもなりました。(画像あり)
ピッキングミス防止につながりますので、非常に良い改善だと思います。
2017-01-27  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:新日本の締め付け冶具の改善。改善前: 現状締め付け冶具の後ろの木はシッカリ固定されているが、古くなったり割れていたりするので、木屑が刺さったりして危ない。改善後:5Sの時に余った木を使って新たに作る。見た目も良く、木が太いので使いやすくなる。必要な物⇒ネジ(ビス)大きさは指定しません。
2023-12-27  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
NKの窓にすりガラスシートの貼付け
2月の5S活動で、試しに一枚貼ってください。アマゾンかモノタロウで選定してください。
2017-02-22  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:イスの脚改善前:現在、作業時に使っているイスの脚の部分にガタがきて取れそうになるとの事。改善後:イスを交換するか脚のみを換えれるのであれば、安全に作業もできる。
社長確認後、購入検討
2019-08-27  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研、シリコン必要か不要かの表示の札作成。改善前:現在 日研の図面の中で、シリコンが必要な図面と不要な図面があります。その際シリコン注入作業者と加工者の間で口頭で必要か不要かを言っている為、不要の図面に入れてしまう事がある。改善後:札を作り、あらかじめ図面に付けておく事で、シリコン注入作業者も再度必要か不要かをチェック出来る。必要な物:ネームプレート付クリップ=計3個
ネームプレート付クリップ購入しますので実施して下さい。
2021-12-21  NK 西岡 有美子 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:端子打ちダイス(画像あり)改善前:いつも誰が持って行ったか?そんな事が多々ありました。改善後:各チームの名前入りサイコロを横にはめて、持って行くときに名記するようにしました。(日研にあるときは、日研のネームで置いておきます。)
省スペースでの表示方法で、独自性があります。よく考えられています。
2022-01-17  NK 山岡 洋子 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:ipad置き場改善前:以前は、ipadを充電する為に、コンセントのある所まで持ち運んでいた。なので、充電中で所定の位置にないipadを探す手間が掛かったり、充電完了後にまた所定の位置にまで返す必要があった。改善後:ipad置き場にコンセントを引っ張って来る事で、改善前の様な不便さが無くなった。また、ipadのLightningケーブルを着けておくマグネットを設置する事で、Lightningケーブル自体を失くしにくくなる事と、巻いて収納する手間も省ける。(改善前後 画像あり)
サンペルカを工夫して収納場を作成されています。よいアイデアだと思います。
2024-01-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
NK チェッカーに記録してある配列の写真
配列のメモリーの早見表を作成したということですね。配列の呼び出しの時間短縮になる良いアイデアです。ただし、稀に類似している結線で異なるものがあるので、思い込みのないように検査するようにしてください。
2019-09-25  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:澤田のファイル各社の整理整頓。改善前:現在各社で分けているファイルが合計9冊ありますが、担当会社が増えてきている為、今のファイルの数だと不足している。改善後:新たに追加する事で、各社に分けることが出来て整理もできる。
ファイル5冊支給します。
2022-02-21  NK 前垣 望 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:ブロアーの配置場所と収納(画像あり)改善前:ほうき収納の並びにブロアーを置いていたので、よく使うストリッパーからわざわざ取りに行っていた。収納方法は写真で表示していたが、上下どちらでも入るようになっていたので、表示と違う向きに入っていることがあった。改善後:よく使うストリッパ―横に配置したので、その場で使用して、片づけやすくなった。上下間違わず収納できるようになった。
ブロアーを取りに行く時間のロスが改善されております。5Sの原則的な改善例です。他の共有工具でも、どんどん進めて下さい。
2022-03-31  NK 垣田 容実 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:作り置きできる部材の補充の仕方改善前:作り置きをしている部材が残り少なくなってきたら、気付いた人が作ったりしていたが、気付くのが間に合わなく、使いたい時にほぼ無い事がありました。改善後:残り少なくなってきた時点ですぐに作れない時は、そのままにするのではなく、みんなが分かるように「連絡ボード」を設置しました。部材それぞれのマグネットを作り、補充したい物をボードに貼る事にし、南原さんの手が空いた時等にも気づいてもらえるようになりました。(画像あり)
チーム独自の前工程の作業のことですね。効率の良い情報共有の改善だと思います。
2024-02-26  NK 前垣 望 ブロックA    詳細 編集
オスピン抜け防止、挿入確認のための工具(YMM,スーガン等)
今月5Sで実施します。
2019-10-28  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:エレベーターで上がるものの担当者の札の作成改善前:現在日研側のエレベーターで、線切したものが上がってくる際、どの担当(川下さんor澤田)なのか分からずパートさんが困る時がある。その他:別件ではありますが最近エレベーターの使い方が少し多い気がします。例えば、同じ会社で納期が違うだけで別々に2回に分けてエレベーターを上げてきます。パートさんがその度に取りに行かなくてはなりません。時間の無駄ですので、注意喚起をお願いします。
11月5Sにて担当者と注意喚起のラミネートを作成して下さい。
2012-11-27  NK 前垣 望 ブロックA    詳細 編集
皮むき機の天井部に照明が欲しいです。夏場と違って見えにくいです。
2022-04-25  NK 西岡 有美子 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:収縮チューブ(スミチューブ)改善前:レイケムとスミチューブがクリップが同じ感じでした。改善後:スミチューブにクリップにも色をつけて分かりやすいようにしてみました。
お客様によってはスミチューブ指定のものもありますので、分かりやすい識別です。
2024-03-28  NK 垣田 容実 ブロックA    詳細 編集
検査治具と中継の作成
分かりました。今月の5Sで製作しましょう。在庫は社内のものを使ってください。
2017-06-21  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:新日本チーム、松本さんの机マットの貼り換え。改善前:前回の5Sで余った机マットを使い、松本さんの机マットを貼り替えます。現状そこまで劣化はしていないが、圧着機のホースが出ている穴や、バチバチの線が出ている穴を配置換えするために。改善後:圧着機の穴の位置替えや、バチバチの穴の位置替えをする事により机のスペースを有効活用出来る様になります。
2019-11-28  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:在庫管理システムを運用するための、日研チームの在庫表作成。改善前:来年から始まる在庫管理システムについて、今 全チームの在庫がシステム内にありますが、日研チームのみの在庫表を新たに作成します。改善後:作成し、各自がその在庫表から自分が使った物を差し引き、帰る時に担当社員(澤田)に渡して担当社員は帰る前にシステムに入力するという流れを作ります。そうすれば毎日在庫が動くようになります。
日次業務では負荷がかかる為、月末の棚卸で実数合わせて下さい。
2019-12-23  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研の圧着機のフットペダルのかかとにゴムの設置。改善前:圧着機のフットペダルを使用する際、何百 何千と端子を打つ時にかかとに力が掛り、痛くなってくる。改善後:かかとの位置に厚みのあるゴムを置く事で圧着する際楽になる。その他:ゴムの厚み、サイズについては後日採寸して報告します。
わかりました。実施願います。
2022-05-23  NK 前垣 望 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:在庫BOXの位置表示改善前:回転在庫BOXの位置が分かるように、縦と横をBOX全面を色で表示していた。BOXの中の在庫量が、BOXをのぞかないと分からなかった。改善後:BOX全面に色分けしていたのを、色ラインにして、透明部分を作った。BOXの中の在庫量が、離れた場所からでも一目で分かりやすくなった。非回転の在庫BOXは、在庫量の変動が少ないのと、回転在庫との差別化のために、BOX全面の色表示をそのままにした。
材料のピッキング時に、在庫量が一目瞭然です。良いアイデアだと思います。
2024-04-30  NK 前垣 望 ブロックA  改善済み  詳細 編集
北港のマークチューブ用のドラム作成とケースを使った効率化
現物を確認しました。自作のリールの完成度は素晴らしいと思います。マークチューブの引出しがスムーズになり、時間短縮につながったと思います。
2022-06-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:NKチームの電気の分散改善前:現在NKチームでヒートガンを使用する際、4人が同時に使用するとブレーカーが落ちてしまうため、1人が使用できないという状態になっています。改善後:4人同時でもブレーカーが落ちないようにしてもらえると、ヒートガンを多用する際にも効率よく仕事ができる。
分かりました。今月5Sで実施予定とします。
2020-01-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研のシリコンを入れるキャノンの固定台の作成改善前:現在、日研でシリコン(フレキの物ではなくケーブルだけの物)を入れる際、     二次側のキャノン、コンネが重かったりすると、上手く固定出来ずに     シリコンが漏れてしまう。改善後:シリコン固定台を設置する事で重さで傾くことなく、シリコンが入れやすくなる。その他:1/30(木)南原さんにより作成済。部材は全て南原さんにより調達     領収書は社長にお渡ししています。
わかりました。
2024-05-20  NK 山岡 洋子 ブロックA  改善済み  詳細 編集
ケーブル線のシースを剥く作業工程において、皮むき機の使用による作業負担の軽減
エアーストリッパーのチャックを利用してシースの剥ぎ取りを行うという改善ですね。エアーの動力を利用するのはよいアイデアですが、くれぐれも指を挟まないよう注意して下さい。
2022-07-26  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:NKアプリ下の配線整理改善前:現在NKチームのアプリ下は、1日の作業終了時にコンセントを抜いてから終業しているが、アプリ下の為、もぐりこんで抜かなければいけない事と、コンセントに負荷がかかりやすくなっています。改善後:長めの延長コードを購入し、手前に取り付ける事で、毎回抜く必要がなくなり、コンセントに負荷がかからなくなり長持ちします。延長コードは、ボタン付きの物を購入して頂きたいです。
分かりました。タップ付きの延長コードを選定してください。
2020-02-28  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:FETEC、三雅等の在庫整理。改善前:現在日研チームの所にあるFETECや三雅産業等の在庫は、段ボールに入れて分けられている為、取り出しづらく見にくい。改善後:メタルラックを設置してクリアボックスに在庫を入れ、見やすくする事で取り出しもしやすくなり作業効率も上がる。その他:①モノタロウ:品番:NLH7615-4(760×460×1565)注文コード:18458457 1台②アジャスター「1L-A2」 注文コード:18459936 2セット(1セット2個入り)
今月実施して下さい。

全1415件中30件表示、現在91件目から120件目迄表示

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |