改善提案一覧
| 提出日 | 所属 | 氏名 | 環境整備活動ブロック | 改善ステータス | 操作 | ||
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| 2021-02-12 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:静電気除去ステッカーの設置改善前 エレベーターのスイッチを操作する時に静電気で「バチッ」として痛い。ガソリンスタンドの様な、静電気を痛み無く逃すステッカーを取り付け出来ないか。改善後 スイッチ操作時に静電気で驚かない。その他 新日本、日研側両方とも
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わかりました。今月の5Sにて実施します。
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| 2023-05-25 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子台カバー 切断はさみを変更改善前:長はさみを使用してカバーを切断していたが、切断時に切り口が曲がる時がある。改善後:ユニバーサルカッターを使用することで、直角も簡単に出せ、切り口も直線で切断することができる。(PTU-20からPTU-80まで対応) PT-90以上は長はさみを使用。
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効率の上がるツールがあればまた教えて下さい。社内展開したいと思います。
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| 2021-04-28 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:日研シリコン注入時のティッシュの使用改善前:ティッシュでシリコンを拭き取った時、シリコンがティッシュにしみ込んで手に付く。改善後:キムワイプ(ペーパータオル)を使用すれば手に付かない。
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一度購入して試してみましょう。
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| 2023-06-29 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:簡易リフトの天井の保護改善前:簡易リフトの天井の鉄板がむき出しで、鉄板の角に頭などをぶつけて切創する恐れがある。改善後:天井の鉄板の角に保護材を取り付けてほしい。100均のコーナーガードの様な品物でも代用できると思います。
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7月の5S改善で対策します。危険箇所の指摘ありがとうございます。
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| 2015-01-08 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:大型圧着機を2Fに置きたい。改善前:大型圧着機を2Fに移動させる時、線切を中断させてしまう。(屋外や線切場で圧着作業をする機会が少ない)改善後:線切るの作業を中断させる事なく、2Fですぐ作業に取り掛かれる。その他:2Fに圧着機の置場所を作りたい。できれば新日本の作業場に。
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設置場所の確保が記入されていないので要確認。
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| 2023-06-29 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:圧着機 ダイス置場の整理改善前:サンペルカを使用して圧着機のダイスを収納していたが、サンペルカがずれるため、ダイスが乱雑になっていた。また、ストリップゲージの収納にも困っていた。改善後:100均の板を利用して、穴を開け、ダイスが固定できるように少し掘り下げた。使用頻度の少ないストリップゲージはプレートの下部に収納できるように加工しました。(画像:6/29IPAD内)
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収納ケース確認しました。ダイスの一覧が一目瞭然で、取りやすく戻しやすいです。
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| 2021-05-25 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:トルクアダプターの導入改善前:電動ドライバーにトルクアダプターを取り付ける事で、トルクドライバーでのトルク確認工程が不要になる。(PTU-20端子台への取付時のみ)改善後:自己にて、トルクアダプター(兼古製作所)M4(1.4N·m)を導入して、試験して、トルクが出てる事を確認してます。トルクドライバーでの増締工程が無くなり、時間短縮になる。
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こちらで確認して前向きに検討します。
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| 2019-02-18 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:油圧圧着機。改善前:油圧圧着機の作動油の汚れがあり、油圧ポンプがトラブルを起こす恐れがある。改善後:作動油を定期的に交換すれば、機器を長持ちさせられる。
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メンテナンスとして交換した方が良いのかメーカ―へ確認します。
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| 2021-05-31 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新日本のマークチューブをホットマーカーからレタツインに変更したい改善前:新日本のマークチューブをホットマーカーで打つと、人によって印字の濃淡が一定ではなく、かつ長さもバラバラ改善後:レタツインに変更することで、RB-M機などは、USBメモリーに記憶しておけば便利で印字もきれい。※新日本にお伺いしなければならない?その他:14SQ以上はホットマーカーで対応
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7月中に導入予定です
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| 2021-06-25 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:加工後の電線の処理改善前:新人さん、ハンダ担当が端子打ちを行っていますが、H**(Hピン)や、動力線(R,S,T,PE)をテープでまとめていないときが多いので、検査時に手間がかかる。改善後:ルール(特に制御盤側)を作り、Hピン、動力をまとめてくれると検査スピードが上がる。
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これは改善というよりかは製作チームでの作業ルールになります。製作チーム内で話し合って下さい。
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