改善提案一覧
| 提出日 | 所属 | 氏名 | 環境整備活動ブロック | 改善ステータス | 操作 | ||
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| 2014-08-01 | ND | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所: 線切後について改善前: 線切後、丸めてくれているのですが提案書に書いてある状態です。毎回ビニタイをはずして線先を出します。改善後: 線先を長い目に出しておいてもらうと、そのまま加工ができ、スムーズです。ケーブル単体のみです。
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| 2012-02-06 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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不二越にも新日本みたいな短絡で、導通を取る装置が欲しいです。
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| 2019-01-08 | 2F | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:エアーホース改善前:私と辻さんの所のエアーホースに止めるレバーが無く、挿す時に良く失敗します。それと秦さんの所のエアーホースは1口しかなく増やす予定なので足りません。改善後:最近日研から被覆付端子を打つ圧着を借りるので、レバーを付けてもらいたいです。秦さんの所も2口に換えてもらって、レバーを付けてもらいたいです。宜しくお願いします。
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わかりました。交換します。
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| 2012-03-13 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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不二越、山科、菊川の部材整理用に収納ケースが欲しいです。
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| 2012-03-13 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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図面整理用にクリアファイルを2冊ほど下さい。
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| 2012-03-19 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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事務所にある黒い引き出し(サンエイ等の材料が多数保管されている)を2Fにあげたいです。棚の置き場所は川下サンの後ろに壁際です。
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| 2019-02-25 | 2F | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新日本検査台横の緑テープの表示について。(事後報告)改善前:週末に緑テープ枠の表示を、テプラで打ち「検査済み」「検査中」等、貼り換えていました。その為、テプラの減りが凄かったです。改善後:テプラの代わりに紙にプリントし、それをラミネートをして表示する事にしました。テプラを打つ手間とテープの減りを抑えることが出来ました。
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ありがとうございました。
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| 2012-04-04 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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不二越にもマークライナーが欲しいです。
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| 2016-07-15 | NK | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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(Aブロック)改善箇所:部品等のコンテナ改善前:コンテナにテプラで名前を貼っていますが、どこから何を取ったかどこに直すかが瞬時に判断できません(日研、名機、杣友(紅)後ろのコンテナ3か所。改善後:色つきの画用紙、折り紙をラミネートしてコンテナ内側に貼りたいと思います。(内容は提案書に記載有)
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| 2016-08-05 | ND | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:横に寝かせているリールピン、収縮の種類の見分け方。改善前:棚の上に置いている収縮、リールピンの種類ですが、今までは白エフにメーカー、品名大きさ等を貼り付け見えやすいようにぶら下げていました。改善後:白エフだと文字(テプラ)が見えづらく意外と探しづらかったのですが、メーカー毎に色の違うエフに変更しました。一目でメーカーが分かるようになりました。8/3実施済みです。
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| 2019-04-03 | SN | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:卓上ストリッパーについて改善前:現在卓上ストリッパーのムキ代確認用のメジャーが付いていない為、固定のムキ代に設定するのに物差しを使用しています。短いムキ代はストッパーが付いていますが、本数を剥いているとズレてきており、必要以上のムキ代になっていても気付きにくいです。改善後:菱和がしている様な、メジャーを付けてもらいたいです。貼り付けているのでズレる事もなく、ストッパーが外れていても気付きやすいと思います。
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わかりました。対策します。
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| 2016-09-09 | NK | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:黒ビニールチューブ、バラ線の整理改善前:今、ビニールチューブは小さいコンテナに2個入れています。1ツ取ると傾き、引っかかったりしテ手間が発生します。バラ線(UL1007)も積み上げている状態で下の方になっている線は全部外へ出さないといけません。その手間を省きたいと思います。改善後:1ツ1ツボックスファイルに入れて整理したいと思います。チューブだけを取るのではなく、ケースごと取る。1007線も1ツ1ツ入れて、全て立てる。積み重ねないので片づける手間、何が無いかもスグわかります。オフィスデポ⇒P137黒チューブ用56925 ネイビー 6個56920 青 3個56923 黄 2個56927 ネイビー 3個1007線用56918 グレー 8個 宜しくお願い致します。
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| 2012-06-11 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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皆が共有する工具(主に圧着機)の近くに、誰が・いつ・持ち出したかを判る様にすればぃぃと思います。皆、頻繁に工具を探してウロウロしている事が多いので、工具に番号か名前を付けて持ち出した人が紙にハンコを押すようにすれば探しに行く手間が省けて良いと思います。用紙の内容は別紙に記載してます。
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| 2019-05-20 | 2F | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:エアーの圧着機の設置とジャブの設置。改善前:6月に移動が決まり、窓側に移るので、ジャブ・エアーの圧着機が近くに無くなります。100本単位のケーブルを持ってジャブ、端子を打ちに加工者の後ろを通り加工する・・・大きい太い線だと移動するだけでも大変です。(Cominixのフレキ等)作業しにくという事で席の移動が決まったので、邪魔をしない様作業しなければなりません。改善後:席を移動した所にジャブ(社長が持っていると聞いています)圧着機を購入して頂き、設置して欲しです。新日本の人にも迷惑をかけずに作業が出来、お互い手を止める事もなく加工ができると思います。宜しくお願いします。
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半田槽は渡してます。圧着機は検討します。
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| 2016-11-11 | 2F | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:収縮チューブの整理について改善前:収縮チューブですが、今はダンボールに入れて直置きしています。掃除に度にずらして掃除機をかけますが、収縮の重みですぐにダンボールが潰れます。改善後:掃除しやすいように、板とコマを付けて可動させやすくしたいです。ダンボールの代わりにブックスタンドを取り付けたいと思います。そうすれば短時間の掃除でもサッと拭くことが出来ます。参考:オフィスデポP276・ブックエンド2枚組(大)114209⇒3組追記:板とコマは新日本で使っている廃シールド置場に使っているようなのがいいです。
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| 2019-06-25 | SN | 杣友 紅子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:作業机の上。改善前:新しい机を購入してもらったのですが、机の上がツルツルなので、手圧着やバイス等が滑ってしまいます。今はタオルを敷いてピン等打っていますが、それでも滑ってしまう為、時間が結構掛ります。改善後:透明のデスクマットが欲しいです。既にメジャーを貼ってしまっているので・・・。名機チームの人が使っているデスクマットの購入をお願いします。(大きくて安くて良いよ!と聞きました)大きめのデスクマットだと机の上に置いているジャブや引き出し、色々な物が滑らなくなります。
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わかりました。購入しますので設置して下さい。
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| 2012-08-06 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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不二越の黒い棚の所に、延長コードが1つ欲しいです。今私の机の右側のコンセントは ジャブ・ハンダこて・ドライヤーで埋まっています。皮むき機、テプラを頻繁に使うので、その度にハンダやドライヤーの線を抜いています。黒い棚の所に3つ口ぐらいの延長コンセントがあれば皮むき・テプラを差しておけるのでコンセントの抜き差しがなくなり時間の短縮になると思います。
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| 2012-09-21 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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サンエー様に裸端子の手圧着機を購入してください。DDKを付けた後にアース線を端子打ちするんですが、機械圧着だとケースが邪魔になってしまいます。以前は主人の私物を借りていましたが、クリンプハイトが不適正でしたので使用禁止になりました。
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クリンプハイト適正内なので、貸出、使用させてます。
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| 2012-10-17 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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不二越にも日研で使ってる金網が1枚欲しいです。今、ホウキ・塵取り・黒チューブをS型フックに掛けているんですが、絡まってしまっている状態です。ホウキと塵取り、チューブにわけて片づけたいので、お願いします。
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| 2013-02-08 | ND | 杣友 紅子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:不二越のコンセント改善前:ドライヤーを3台使うと電源が落ちてしまいます。どうしても仕事に集中してしまうと気づかないでドライヤーをしてしまいます。落ちてしまうとお互いドライヤーを使うか使わないかでキョロキョロしないといけないので、加工のリズムが崩れてしまいます。(全員ハンダをするようになり、ドライヤーを使うことがかなり増えています)改善後:落ちる落ちないという部分を気にせずに加工に集中できます。2台2台で使えるようにしてもらえませんか?
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| 2013-02-13 | ND | 杣友 紅子 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:サンエーの部材について改善前:ほとんど在庫がないので、注文を受けてからぶざい発注となり、納期がぎりぎりということがよくあります。改善後:よく来る部材、納期が遅い部材を2-5個でいいので、在庫としてもらえませんか。(1番遅いのはHDE-CTH(4-40)(10)/HDEB-9P05/HR10A-10P-12Sです)注文してすぐ来る部材は在庫として持たなくてもいけます。少しでも在庫があると短納期の商品にも対応でき、スムーズに仕事が進められます。
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| 2012-01-14 | ND | 谷口 千鶴子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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名機、山科、菊川、の皮むきの時に、ケーブル移動用のワゴンが欲しい。(正方形で机と同じぐらいの高さ)
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| 2012-01-14 | ND | 谷口 千鶴子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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エアー式の皮むき機(新日本と同じのを)購入、設置。
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| 2024-09-30 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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空気圧式工具に取り付けるダイスを買ってください。被覆付端子1.25用 (203093)
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分かりました。取りに行く手間を省くために1つ購入しますので、しかるべき場所に設置してください。
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| 2022-10-27 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:机にコンセント 増やしてください改善前:コンセント 何個か挿したい時に足りません。不便です。
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コンセント増設に関しては了解しました。具体的にお願いします。
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| 2020-07-31 | ND | 長野 敦美 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:圧着工具改善前:改善後:圧着工具とピンの一覧表を作り、圧着工具置き場に設置しました。
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わかりました。ありがとうございます。
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| 2022-11-28 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:各机にコンセント増やす改善前:ドライヤー、LEDスタンドライト、シュロニガーなど、コンセントを差したい時に足りない時があるので、机の両側に取り付けてほしい。改善後:玉井、高見、長野の机にコンセントを増やしてもらいました。
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確認しました。
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| 2020-08-19 | ND | 長野 敦美 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:改善前:卓上ライトがこわれました。改善後:ルーペ付きの卓上ライトを購入お願いします。(前の卓上ライトではなく、もっと明るいルーペ付きのをお願いしたいです)
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わかりました。スタンド式ルーペ購入します。
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| 2020-11-20 | ND | 長野 敦美 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ロッカーの上改善前:ロッカーの上に不要な物が誰の物かわからない物がたくさんありました。改善後:不要な物を捨て、そうじしました。
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わかりました。ありがとうございます。
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| 2023-01-31 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:エアーノズル増設改善前:常時使用できるエアーノズルを増設してください。(アプリ、ストリッパーのつまりを取りたいから)改善後:芯線カスなど、故障の原因になるものがなくなる。
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各チーム、ブロアーを使用しておりますが、それでは不十分でしょうか。無ければ用意します。
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| 2012-01-14 | ND | 長野 敦美 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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ホットマーカーの印字不良の改善(左側に置いてる方)
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| 2025-03-31 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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2Fの卓上ストリッパーのフットスイッチ
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すべり止めをつけるのではなく、すべり止めの上でフットスイッチを使うように、今月5Sで実施します。
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| 2025-04-29 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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SAチーム シュロニガーの上
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分かりました。据え付けにするか卓上にするか今月検討します。
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| 2021-03-31 | ND | 長野 敦美 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善前:回転が速いコネクタなどは少し在庫に持っておいたほうが良い(キクカワ、山科など)改善後:急ぎの案件にも対応できるようになる。
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回転在庫はMAX、MINを設定してるはずですが…
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| 2012-03-22 | ND | 長野 敦美 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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新しいデスクマットお願いします。
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| 2015-05-28 | ND | 長野 敦美 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:不二越の作業机の蛍光灯追加(提案書に記載)改善前:蛍光灯が無い為、暗くて見えない。改善後:蛍光灯を増やすことで、明るく作業がしやすくなる。
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| 2025-09-30 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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エアコンの始動
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社員間で情報共有するようにしていますが、仕事の状況によって、伝達忘れが多々発生します。仮にルールを決めたとしても、状況によっては失念します。なので、逆に、暑いと感じた人が、他チームに始動の確認をしてください。
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| 2016-08-31 | ND | 長野 敦美 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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半年に一度、1位のチームに現金ではなく、相当の金額分の仕事道具の購入や新調に充てるのはどうでしょう?
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| 2012-07-10 | ND | 長野 敦美 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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不二越に、扇風機を買って下さい。今は1台しか無いです。お願いします。
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| 2012-07-10 | ND | 長野 敦美 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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強力な 両面テープを購入してください。今のは線を乗せて固定してる間にテープから線が浮き上がってきます。よろしくお願いします。
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| 2023-10-30 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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JAEのJN1-22-22S-PKG100,JN1-22-26S-PKG100をうつ圧着工具を買ってください。
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検討します。
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| 2023-12-28 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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自転車置き場
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今月考えます。
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| 2019-10-28 | ND | 長野 敦美 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:コンセント改善前:共有するジャブやテプラの移動し難い。改善後吊り下げコンセントを1つ購入して欲しい。
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在庫のカールコードを使用して下さい。。11月5Sでお願いします。
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| 2020-03-31 | ND | 長野 敦美 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:環境整備活動。改善前:改善箇所(指摘箇所)が解り難い。(毎月末のチェック時、バツが付いている項目に対して、どう悪いのか分かりにくい)改善後:改善箇所のアドバイスがもっと欲しいです。それがあれば作業効率に繋がる。
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目立った箇所は具体的に指摘していきます。
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| 2024-06-28 | SA | 長野 敦美 | ブロックJ | 詳細 | 編集 | ||
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扇風機
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冷気は下に下がり、暖かい空気は上にたまります。なので、上から下に扇風機を回すのではなく、下から上に、つまり、エアコンに向けて回す方が効率は上がりますので試してください。
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| 2013-02-08 | ND | 長野 敦美 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子台を作る場所改善前:5S活動になっていない(物を取りに行く時間と距離を減らすになっていない)線を剥いている机があるので、それを今の端子台を作る場所に入れてほしい。なぜここで端子台を作るのか?新日本のところで作った方が何回も行ったり来たりしなくていいと思う。改善後:線を剥く台を窓側に入れてもらったら通る場所が広くなって、作業しやすくなる。
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| 2013-02-08 | ND | 長野 敦美 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子を打つ機械が欲しい。改善前:今新日本のところで借りているので不便。改善後:出来れば新日本のところみたいに机につけてほしい。
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| 2013-11-22 | NK | 山尾 百恵 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所: 提案書、5S活動改善前: 提案書を出しても、ダメなのか良いのか分からない。なので、何回も同じことを書かなくてはならない。提案書の【その他】の項目に返答を書いて用紙を返して欲しい。改善後: 次の提案ができる。 何故ダメなのか納得できる。
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| 2012-02-03 | NK | 山尾 百恵 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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普段使用している個人の工具を持ち運べるようにコンテナが欲しいです。(1人1個)。帰る際はコンテナごと棚に直し、翌日出勤した時に棚から机に置いて作業を始めるという形にします。
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| 2013-02-01 | NK | 山尾 百恵 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:5S提案に対しての答えが欲しい。改善前:どれがOKで、どれがダメかが全く分からない。5Sの日に何をするかが当日にならないとわからない。改善後:5S時間前に余裕がもてる。準備ができる。提案書に書く時にダメなことがわかる。その他:具体的にこうい理由でダメと書いている答えが欲しい。採用の可否がわからないと書けません。前の掲示板に貼り出してください。
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| 2013-02-01 | NK | 山尾 百恵 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子台の場所を移動してほしい。改善前:カッターで切断するときにカケラが目に当たった。かなり危険。ここにある意味がわからない。5Sになっていない。改善後:皮むき機などが移動できる。けががない。利用できるスペースができる。
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| 2022-10-31 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:部材配置改善前:先月、半田槽と皮むき機を2ヶ所に分けて使いやすくなったことで、他の部材(インシュロック、タイメイト、フィルム等)なども不便に思えてきた。改善後:他の部材(インシュロック、タイメイト、フィルム等)をそれぞれスムーズに使用できるように2ヶ所に置き分けました。
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確認しました。インシュロックの収納は良いアイデアですね。
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| 2025-02-27 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 改善済み | 詳細 | 編集 | |
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回転式工具・文具(よく使うもの)入れ 名前表記の工夫
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確認しました。ワンスペースワンアイテムで管理されており、尚且つ回転式の工具入れというのは秀逸だと思います。
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| 2013-12-09 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所: 日研の皮むき機とハンダ層の台(机)の脚の上に板をもう1枚取り付けては?改善前: 机の下の床に空のBOXなど置いている。改善後: 空のBOX等、台?板?に収納すれば床も掃除しやすいし、見た目もいいかな?提案書の図を参照してください。
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| 2023-03-31 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:5Sで変更や新たに決まった事、仕事上でも共有する物事の情報が全体に行き届いていない。せっかく、毎日各チームの社員が集まって朝礼をしているので、その場を利用して、社員同士で日々の報告・連絡・相談をしあう。決まった事を各チームにおろしてきてほしいです。社員間でも聞いた聞いていない、知らなかったことがあるようです。(例)・タイムカードのPC、手動圧着の場所移動、清掃用品の保管場所 ・スポットの仕事で、変更箇所の連絡がない。 ・圧着機の購入を知らされてなくて、わざわざ別棟まで借りに来る。 ・人により回答が違う時があり悩む。(×)個人間での伝達➝(〇)個人から全体に伝達 社員の朝礼で社員個人から社員全体に伝達 ➝伝達内容を各チームの朝礼で、担当社員からパート・アルバイト全体に伝達 (休んでいる人には、後日個別に社員またはパートから伝達)人数も増え、勤務形態も様々で、全体に連絡が行き届かないことが多いので、報連相が大事になってくると思います。
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分かりました。全員に関連することについては、川下さんから社員に情報共有を徹底するよう指示してもらいます。
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| 2021-02-26 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:マークバンドの収納改善前 まとめて1ヶ所に引き出しに入れていた。使うたびに必要なマークを探していた。改善後 各マーク種類ごとに分け、マーキングして取りやすく収納した。 分別のために、コネクタ等が入っていた容器やフィルムを利用した。 探す時間、手間もなくなり使いやすくなった。
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マークの分別有難うございます。再利用の改善、良いアイデアです。引き続きお願いします。
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| 2012-01-31 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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検査の治具がゴチャゴチャしていて、探すのに時間がかかるので1本づつ定位置を決める。
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| 2014-07-29 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所: 日研にある検査機の調子が悪く、使えなくなりました。 シルバーの検査機(ピッピ)の治具がすぐに必要だったので作りました。 20-29のキャノン用・28-11のキャノン用。
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| 2012-05-14 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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端子台作成スペースにストリッパーとホットマーカーの台を移動したいんです。現在の場所だとフレキの出代調整等、移動の際に邪魔になり、ぶつかったりすると怪我の恐れもあるので、新日本のエリアに移動出来る様に皆で話し合いたいです。
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| 2016-12-07 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:商品を製作する上で、分かりやすくする為に写真を印刷出来る様にしてもらいました。改善前:作業の仕方を図面に文章や手書きの絵で書き込んでいたが分かり辛い。改善後:写真に書き込むことで誰が見ても分かり易くなりました。
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| 2021-11-11 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:大きさ、長さ別にカットした収縮チューブ(日研以外の仕事)の収納BOX改善前:各種類ごとに袋に分けて表示はしてあったが、BOXに入れていただけだったので使用するものをその都度探していた。改善後:スミチューブとレイケムチューブが一目で分かるように、袋と表示を色分けし、探しやすいように大きさの順で並べるようにした。チューブの間違いもなく、探す時間の短縮にもなりました。(画像あり)
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ピッキングミス防止につながりますので、非常に良い改善だと思います。
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| 2022-02-21 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ブロアーの配置場所と収納(画像あり)改善前:ほうき収納の並びにブロアーを置いていたので、よく使うストリッパーからわざわざ取りに行っていた。収納方法は写真で表示していたが、上下どちらでも入るようになっていたので、表示と違う向きに入っていることがあった。改善後:よく使うストリッパ―横に配置したので、その場で使用して、片づけやすくなった。上下間違わず収納できるようになった。
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ブロアーを取りに行く時間のロスが改善されております。5Sの原則的な改善例です。他の共有工具でも、どんどん進めて下さい。
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| 2024-02-26 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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オスピン抜け防止、挿入確認のための工具(YMM,スーガン等)
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今月5Sで実施します。
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| 2012-11-27 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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皮むき機の天井部に照明が欲しいです。夏場と違って見えにくいです。
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| 2022-05-23 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:在庫BOXの位置表示改善前:回転在庫BOXの位置が分かるように、縦と横をBOX全面を色で表示していた。BOXの中の在庫量が、BOXをのぞかないと分からなかった。改善後:BOX全面に色分けしていたのを、色ラインにして、透明部分を作った。BOXの中の在庫量が、離れた場所からでも一目で分かりやすくなった。非回転の在庫BOXは、在庫量の変動が少ないのと、回転在庫との差別化のために、BOX全面の色表示をそのままにした。
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材料のピッキング時に、在庫量が一目瞭然です。良いアイデアだと思います。
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| 2024-04-30 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 改善済み | 詳細 | 編集 | |
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北港のマークチューブ用のドラム作成とケースを使った効率化
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現物を確認しました。自作のリールの完成度は素晴らしいと思います。マークチューブの引出しがスムーズになり、時間短縮につながったと思います。
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| 2013-02-15 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:皮むき機・マーク打ちの場所を端子台つくりの場所へ移動改善前:皮むき機・マーク打ちの机が狭い通路にあるため、フレキを伸ばしたり運んだりすることで危険。不便。皮むき機とマーク打ちが同じ机にあるため、同時に使う時にお互い作業しづらい。改善後:端子台を作っている机、棚を動かし、空いたスペースに皮むき機とマーク打ちを別々に置くと安心して作業ができる。通路は広くなり安全。その他:端子台つくりの机などは行ったり来たりしなくていいように、新日本のスペースの中で設置できるといいと思います。
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| 2022-09-22 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ジャブ(半田槽)と皮むき機の場所移動と置き場の改造改善前:半田槽と皮むき機が作業机から離れた所にあり、フレキなど大きかったり数が増えると重たく、持ち運びに行ったり来たりする事が困難になってきました。改善後:作業机から近い場所にジャブと皮むき機置き場を移動。場所の大きさに合うように机の購入を検討しましたが、高額のため、今使っている机の改造をお願いします。ジャブと皮むきが近くになることで、負担が減り、仕事もスムーズにできると思います。
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分かりました。進めて下さい。
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| 2018-02-22 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:手打ちのピンについて。改善前:手打ちのピンが細かく見辛い物が多くなってきている。改善後:LEDの手元のライトが欲しい。
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区画A
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| 2012-01-10 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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日研にあるキャノンについて、クリアコンテナに種類毎に保管できるようにしてみたい。
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| 2012-01-10 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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日研にあるキャノンについて、クリアコンテナに種類毎に保管できるようにしてみたい。
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| 2013-08-28 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新しい皮むき機について。改善前:今までの機械より重くて持ち運びが大変です。改善後:機会を乗せるカートを作って、それも三角形で机の角に嵌るとスッキリするので良いかと思います。(図参照)
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| 2025-01-23 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 改善済み | 詳細 | 編集 | |
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移動式作業台
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確認しました。製品が床に落ちて傷がつくのを防止する事ができます。
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| 2021-02-19 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:すべての5Sについて改善前 バラの収縮チューブ 太さに分けて袋に入れてボックスに入れていた。改善後(日研チーム)ペットボトルを持ち寄り、立てるガイドもなるべくあるもので作成した。(他のチーム)入れ物を買って来て、分けて入れて置いただけである。その他 5Sの改善において、1つの事を改善するにも考え方があり、日研チームは、とにかく、何か捨てる物も利用して改善につなげています。確かに買わないと出来ない事もありますが、同じ改善でも同じ評価されることに今までも納得いかないものがあります。検討願います。
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あるもので創意工夫しての改善有難うございます。
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| 2012-01-27 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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日研は品数も多く、動線を考えると配置を変えていかないとダメだと思います。キャビネット設置の際は棚のものを整理して、コンパクトにします。
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| 2023-05-24 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:スーガンの細い線の皮むき改善前:今までロータリーストリッパーで皮むきしていました。とてもよく詰まっていました。改善後:前の皮むきでは詰まりぎみで手間どる時が多くあったので、普通のストリッパーで汚れが付かないようにクランプゴムを活用しました。早く剥けて効率がとても良くなりました。
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ストリッパーのチャックの汚れと傷跡を完全に防止できるので良いアイデアだと思います。
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| 2014-08-29 | NK | 西岡 有美子 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所: 検査台の下にあった長いコンセントが危ない!! 為、机の下に這わせて取り付けてスッキリとして机の下にも箱を置けるようにしました。
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| 2025-07-30 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 改善済み | 詳細 | 編集 | |
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テプラ置き場所
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確認しました。レターケース内にピッタリ収まっています。この配置だと、位置が変わることもないと思います。
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| 2015-01-20 | NK | 西岡 有美子 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:糸ハンダの巻改善前:長時間使っている時、どうしても引っ張って使いづらくスムーズに使いたく考えました。改善後:写真添付。前々から考えていましたが、この方法だと余り物でリサイクルにもなり、とても良いと思います。材料貼り付け。これもいつも余っている黒いゴムをそこに取り付け滑り止めにしました。
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| 2015-03-23 | NK | 西岡 有美子 | 未 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:机下に引き出し収納箱改善後:机に引き出しを作ってもらうことで、机の上のスペースが広がり、大物の線を置きやすくなる上、整理整頓されて机の上もすっきりしてきれいになる。使う工具だけを出し入れする。
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| 2012-03-22 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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デスクマットとメジャーの張り替え。
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| 2012-04-05 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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エアーストリッパーにケーブルの剥きカスが詰まります。手で取ると事故の繋がるので、ピンセットみたいな摘まめる道具が欲しいです。
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| 2023-08-22 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 改善済み | 詳細 | 編集 | |
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皮むき機カバー
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ペットボトルを再利用したカバーは良いアイデアだと思います。3R(リデュース、リユース、リサイクル)をテーマにした改善も今後重要かと思います。
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| 2021-07-13 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新しい物を購入した時の各チームの対応について改善前:何か便利だと思い購入したものを、そのチームだけで持っている!!改善後:どのチームにしても新しいものを購入して使った時には、「こんな物買いました」と他チームにも分かるように5Sの中でも広めていく事が仕事の上で必要だと思いました。(例 らくらく連絡網で紹介してほしいです)
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生産性が上がった物やアイデアは社員間で連絡共有します。また5S社内ネットで展開できるよう写真も添付していきますので閲覧してください。
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| 2016-10-03 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:チェックシートの「落ちているゴミ」について。改善前:月末の朝掃除機をかけていますが、夕方の片付けではゴミが落ちている事もあるかも知れません。どういうゴミがあったのか知りたいです。改善後:今までどういうゴミがあったのか知りたいので落ちていたゴミを紙に貼って見せて頂きたいです。物が分かればもう少し気を付けて仕事を進め、掃除も気に掛けながら出来ると思います。
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| 2012-06-13 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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オフィスデポのレターケース(P284、121540・121541)を各2個づつ購入してください。
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| 2021-10-26 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新しいピン打ちのゴミ受け改善前:そのまま置いていると小さなスキマや色々な所にカスが飛んできていた。改善後:受けの手前の部分に、小さな羽のようなのをつけることで、下の受けにうまく落ちるようになりました。(画像あり)
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確認しました。細かい部分に目が行き届いた改善です。良いと思います。
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| 2012-08-27 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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リールであるピンの中心の輪の淵に、入荷した時に札の様な用紙を嵌め込んでドコの何のピンか分かる様にしておくと、出し入れする時に分かりやすいです。今までが中途半端になってるので、初めからしておけばよいと思います。
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| 2021-12-21 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子打ちダイス(画像あり)改善前:いつも誰が持って行ったか?そんな事が多々ありました。改善後:各チームの名前入りサイコロを横にはめて、持って行くときに名記するようにしました。(日研にあるときは、日研のネームで置いておきます。)
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省スペースでの表示方法で、独自性があります。よく考えられています。
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| 2022-04-25 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:収縮チューブ(スミチューブ)改善前:レイケムとスミチューブがクリップが同じ感じでした。改善後:スミチューブにクリップにも色をつけて分かりやすいようにしてみました。
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お客様によってはスミチューブ指定のものもありますので、分かりやすい識別です。
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| 2013-02-01 | NK | 西岡 有美子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:全体的改善前:仕事が多くなると線も多く、検査も場所をあるだけ使うとイスが足りなくなる。皮むきもいろんなところでするので大変。改善後:折り畳みのイスを用意してほしい。使わない時はどこかの隙間に置いておいてはいかがかと考えます。
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| 2022-08-29 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:線切りと作業改善前:口頭でお願いして色々してもらいましたが、実際のところはなんとなくしか分かってもらえてなかったことが多くありました。(例として、長物の後側にYOLのキャノンが付くのですが、メスキャノンだと並びが決まっていて「正」マークをつけてもらっていますが、マークを付けている方以外、皆さん分かっているかどうかも疑問なところもありました)改善後:改めてですが、実際に作業を見てもらいはっきりと認識してもらう機会を設け、研修のようにしてみてはと考えます。(逆に線切さんから加工者へ分かってもらいたい事もあるのでは)
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4極のキャノンのことですね。赤白黒緑や1,2,3,Y/Gの時計回りか反時計回りかの配列の事を指しております。このような事例に関しては、百聞は一見に如かずで、理解すれば他の仕事にも転用できると思います。実際の加工状況を見学してもらうのは良いアイデアだと思います。
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| 2018-03-09 | SN | 小村 美樹 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子棚改善前:端子の種類が多い為、定位置化をし辛い。改善後:今ある棚に棚板を増やしたいです(棚板取り付けはできませんか?)
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| 2012-01-18 | SN | 小村 美樹 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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デスクマットを新しいのに交換してください(目盛りつきで)
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| 2018-10-23 | SN | 小村 美樹 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:道路側、上部棚。改善前:落下防止用のレールが部分的にしか付いていないので、全体的に付けて欲しい。改善後:落下防止安全確保。
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わかりました。設置します。
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| 2018-11-29 | SN | 小村 美樹 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:圧着機購入と旧型圧着機用の移動式台車の作成。改善前:圧着機が足りない。(現状2人で1台使用)ダイスを換えると作業が終わるまで使えない。改善後:待機時間が無くなる。社長には伝えてあります。
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圧着機 2台 購入します。圧着機入荷後、台車製作します。
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| 2014-12-19 | SN | 小村 美樹 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:小村さんの机の方向。改善前:小村みきの机は大物処理が出来ない。忙しくても大物処理が出来ないし、仕事も覚えられない。改善後:机の向きを変える。
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1月末日に実施する予定。
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| 2012-12-27 | SN | 小村 美樹 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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新日本の後ろの棚のビニールチューブを整理する為のクリアボックス(折り畳み式)が欲しいです。収縮チューブの整理はダンボールを使って、田端さんと作成中です。
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| 2012-01-24 | SN | 吉井 利子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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ホットマーカーのインクリボンの在庫が離れたところにあるので、近くに置き場を作ってほしいです。
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移動してみましたが、意外と元の位置の方が良いと言われたらしく、結局もとに位置に戻したらしいです。
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| 2012-01-24 | SN | 吉井 利子 | 済 | 詳細 | 編集 | ||
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ホットマーカーのインクリボンの在庫が離れたところにあるので、近くに置き場を作ってほしいです。
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移動してみましたが、意外と元の位置の方が良いと言われたらしく、結局もとに位置に戻したらしいです。
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