改善提案一覧

  • 提出日
  • 氏名
  • 所属
  • 環境整備活動ブロック
  • ステータス
  • CSV出力 クリア

10件表示|30件表示|100件表示

提出日 所属 氏名 環境整備活動ブロック 改善ステータス 操作
2023-06-28  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:ビニールひもの整理改善前:今までは、ビニールひもは引出しに保管して使用していた。改善後:新たにネットを設置することでビニールひもが各色整理されて取りやすくなった。
確認しました。メッシュパネルを使って非常に分かりやすく整理されております。
2021-06-25  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:各チームのシュロニガーについて改善前:現在各チームに1台はあるシュロニガーですが、各チームによってシステムのバージョンが異なるため、バージョンが古いので使えない機能があります。改善後:各チーム順番でバージョンを新しくすることで使える機能が増え、作業効率が上がる。おそらくムラテックのシュロニガーが、ベルデンキでバージョンが一番新しいと思います。
メーカーへバージョンアップが可能か確認します。
2015-11-23  2F 澤田 義和 未    詳細 編集
改善箇所: 新日本チームの蛍光灯のチェーン交換改善前: 蛍光灯のチェーンが錆びて弱っているので危ない。改善後: チェーンを交換して見た目も良くなり、パートさんも安全に作業できます。
2023-07-26  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:改善提案のシステムに「解決済」「未解決」の項目追加改善前:現在の改善提案システムには、提案した内容や、提案した人、日付などが分かりやすくなっているが、その提案が解決しているのか、又は検討中で保留になっているのか分からない。改善後:項目追加することにより、提案した人も、他の人も見やすくなり、5Sの会議でも分かりやすくなると思います。
この契機に管理システムを、提案内容を追加した上でリニューアルします。
2023-07-27  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:マークチューブサイズ表の改善改善前:改善前のマークチューブサイズ表にはMLFCなどの外被が少し厚い電線のマークチューブのサイズが記載されていなかった。改善後:新たに、MLFCの線で使用できるマークチューブのサイズを記載しました。また、遠くからでも見やすいように色を付け加えました。後は、「WL1」=「MLFC」というような特殊な表記についても記載しました。
確認しました。早見表は随時最新の物に更新してください。
2016-05-30  SN 澤田 義和 未    詳細 編集
改善箇所:机の上の床材(ムラテック・新日本田端さん)の張り替え改善前:床材がめくれて、作業がしづらく見た目もハンダなどの焦げ跡で良く見えない。改善後:きれいに張り替えることにより作業が効率良く進み、見た目もきれいになる。その他:床材は今使っている物でも良いが、表面がつるつるしたのは作業がしにくいらしいです。今使っているざらざらした物かフラットな床材でもすべりにくい物が良いと思います。
2019-03-25  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研シリコン(ケーブル)を固定するクリップの整理。改善前:現在クリップ入れはシリコン台の上に大小関係なく置いている状態ですが、クリップ(大)が欲しい時等に、毎回探さないといけない。改善後:クリップの大小を完全に分割して、アルミラックの横に設置する事で分かり易くなり、シリコン台に物がなくなる為少しでも多くシリコンを置けるようになる。※部材調達は南原さんに購入して頂きました。3/26南原さんと一緒に実施済みです。
ありがとうございました。
2021-07-27  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:各チームの場所入れ替え改善前:現在加工のチームは6チーム程ありますが、現状僕は日研チーム、あとは菱和の一部を担当している為、一週間に何往復もしており、一回の往復で約3~5分程時間がかかります。改善後:もし可能であれば、チームの場所の入れ替え出来ないでしょうか(チームメンバーはそのままで)。ご検討お願いします。
場所の入れ替え及び、担当含めて今後変更を検討しています。
2016-08-23  SN 澤田 義和 済    詳細 編集
改善箇所:酒井さんの横にある木の棚の固定改善前:壁に固定されていない為、地震が来た時に倒れて危ない。改善後:ビスで壁に固定すれば地震が来た時も、安全に避難できる。
2025-09-30  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
ND 3コールのルールについて
作業中に社員不在時に内線を誰かが取る事によって、作業が途中で止まることを防ぐための内線コールルールです。決めたルールを朝令暮改で変更すると混乱が生じるので、半年~一年様子をみて、再検討したいと思います。
2025-10-30  NK 澤田 義和 ブロックA  改善済み  詳細 編集
NK 各電気の「節電 OFF」のプレートの再製作
確認しました。ありがとうございます。従来品の表示もZ倉庫に在庫を置いているので、また言ってください。今回作ったデータもdropboxに入れておいてください。
2025-10-30  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
ND 虫よけの対策
分かりました。アースノーマットが余っていると思いますので、また渡します。
2019-04-16  NK 澤田 義和 ブロックB    詳細 編集
改善箇所:ムラテックチームのPC改善。改善前:現在ヒロさんのPCは立ち上げから非常に重く、DropBoxを開くのも遅い為、日研のPCまで来てDropBoxを見に来ている。その為日研シールを作ったりする際にPCの取り合いになる為、作業が効率が非常に悪い。改善後:PCの読み込みが早くなれば、わざわざ日研のPCまでくる手間が無くなり、作業効率が上がる。
一度診断して最適化します。
2021-08-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:収縮チューブカットについて改善前:現在収縮チューブのカットは2Fにある機械を用いてカットしているが、3Φ以上の収縮はカットできない。(4Φはカットできるが、調整にかなりの量の収縮をムダにしてしまうためもったいない)改善後:現在2Fにある機械で調整するということであれば、新たに大きめの替えの筒を用意するか、又は収縮が楽にカットできる物を買っていただきたい。1Fでもカットできる機械はあるが、ハーフカットしかできない為効率は悪い。その他:そもそも、3Φ以上の収縮をあまりカットしないというチームは多いが、システックでは4Φなどは1000~2000はカットするので、やはり機械は欲しいと思われます。
機械を調べてみて検討します。
2023-08-29  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
パレット積込で使用するラップフィルムの変更
今月5Sで検証します。
2023-09-26  NK 澤田 義和 ブロックA  改善済み  詳細 編集
RWに置いているカギの保管方法
スペアを作りますので、事務所に設置します。
2016-09-27  SN 澤田 義和 済    詳細 編集
改善箇所:新日本の所にあるシュロニガーの台の棚の追加。(2台)改善前:台の下に棚が付いているが、物をもう少し置きたいが棚が狭い為、置けない。改善後:中間にあるパイプを使って棚を増やす事で、物を置けるようになり、見た目も良くなり作業の効率も上がる。材料:30×60の板と後付出来る、ネジ穴付のソケットが必要。
2021-09-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:可動式バイスの購入について改善前:現在、名機チームに可動式のバイスが設置しているが、日研やムラテックで試しに使用したところ、非常に利便性が良かった。改善後:半田付けを行う際にも便利なので、各チームに検討し、必要なチームに2台ずつでも購入して頂ければと思います。(日研では半田メインですので、4台あっても良いという声もあります。)但し、名機チームが使用している可動式バイスでは、机の幅が広くて机に固定できない事例があったので、購入する際はもう少し幅の広い物でご検討いただければと思います。
分かりました。検討します。
2016-10-31  2F 澤田 義和 未    詳細 編集
改善箇所:2Fダンボール入れの補修改善前:コマが壊れて動かない。改善後:コマを新しく付け替える。できれば今より大きいサイズのコマが良い。
2016-10-31  2F 澤田 義和 済    詳細 編集
改善前:移動式の圧着機(60sq~325sq用)の台の補強。改善前:台の木と圧着機がきっちり合っていない為、圧着機部分がグラグラで、圧着する時に危ない。改善後:厚めの木を被せて固定する事で、安全に圧着出来る。備考:圧着機が丸いので木の板をくり抜く工具も必要。
2023-09-26  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
新倉庫の荷受け棚と、ND図面整理
収納スペースを決めて、図面の保管量の上限を決めて下さい。収納オーバーしたら古いものを捨てる、空いたスペースに新しいものを入れる、というサイクルで一年程度保管できる仕組みを作ってください。
2019-05-28  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研裸端子、圧着機下の棚板変更。改善前:現在日研にある裸端子を打つ圧着機の下に棚が2つ作成されているが、裸端子をその棚に置こうとすると棚板が狭い為、全て置けない。改善後:棚板を少し広い物に換えてあげる事で、裸端子や他にも色々置けるようになる。その他:もともとあった棚板は別の場所で使用する予定です。
棚板の材質、寸法を社長に伝えて、購入してもらって下さい。
2023-10-31  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
(NK)締め付け台横にゴミ箱の設置
分かりました。モノタロウの注文コード教えて下さい。ゴミ箱のどこかに貼っていると思います。
2016-11-28  SN 澤田 義和 未    詳細 編集
改善箇所:新日本の階段のカーテンの取り替え改善前:使い古している為、隙間が多く冬になると風が入って寒いし、ストーブの熱が逃げてしまう。改善後:予算が合えば以前提案していたアコーディオンカーテンにすれば、風が入らなく熱が逃げにくい。追記:予算、サイズ等が合わなければ、単に磁石などを付けるのもアリです。区画=C
2019-06-21  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研チームのフロアの電話カバー取り付け。改善前:最近電話が新しくなってるので、受話器の部分が手アカ等の汚れが目立つ。改善後:カバーを取り付ける事で電話をきれいに保つ事が出来る。※6/20実施済み
ありがとうございました。
2021-10-27  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:喫煙について改善前:タバコのニオイをどうにかしてほしいとよく相談されることがあります。現在2か所の喫煙所で吸ってもらってますが、それでもニオイがすごいとの事(自分も喫煙者なので強くは言えないのですが)改善後:改善提案として2つ。①空気清浄機などの設置の検討 ②喫煙所の変更。場所は新倉庫の横のスペース1か所にする。
喫煙所用の空気清浄機は以前検討したことがありますが、非常に高額でメンテナンス費用もかかります。そのため物理的に離れた場所で喫煙するしかありません。例えば、裏の駐車場の奥の方で喫煙する、もしくは、各自の車で喫煙するなど、対応を取って下さい。また、周囲の迷惑を考えて、電子タバコを推奨します。
2023-10-31  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
ND 新倉庫のリールピン管理
分かりました。ブックスタンドに関しては、なるべく樹脂製のものを選定してください。
2023-11-28  NK 澤田 義和 ブロックA  改善済み  詳細 編集
NK 棒端子圧着形状についての表作成
作成ありがとうございます。作成した表を見せて下さい。社内で共用できるようにしていきましょう。
2016-12-21  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所: 新日本の検査台のサビ止め改善前:夏になると朝来た時にサビが出ていて、エフや電線などに付着して汚い。改善後:何かシートやサビ止めのスプレー等をふってあげれば、今後も長持ちすると思う。
サビ止め用薬液で拭き取る。
2021-11-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:社員の5S提案について改善前:以前、5Sの担当(秦さんではない)に、社員は1人1提案出すのがルールで、出してなかったら減点されると聞いた記憶があります。しかし現状全員出しているかというと、そういう訳では無さそうに見えます。改善後:改善というより、この辺りの得点がどうなっているのか知りたいです。仮に社員が1人1提案出さなくても良いのであれば、提案を少し控えめにしても良いのではないかと考えてます。なぜかというと、考えるのが面倒とかではなく、今月はこの提案を推したいと思ってもなかなか前に進まないことがある為です。また、新たに提案することも大事ですが、以前出した提案が検討止まりになっているのを、進めて欲しいという思いもあります。
減点はされません。5S導入直後1年ほどの話です。各チームで1提案出ていればOKです。
2019-07-22  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:貸し出し中の札の作成。改善前:現在移動式台車やテプラ、レタツイン等は定位置に無かった場合、誰かが借りて行ったのか、又はチームの誰かが使っているのか分からない状態でした。改善後:札を作成し、借りていく人に定位置の場所に置いてもらう事で、物が貸し出しているのか分かるようになる。7/19(金)実施済み
ありがとうございました。
2023-11-28  ND 澤田 義和 ブロックH  改善済み  詳細 編集
ND 入口の片側閉鎖と表示
改善了解です。分かりました。閉鎖中の表示を掲示しているので、問題ないと思います。
2017-01-27  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:新日本の締め付け冶具の改善。改善前: 現状締め付け冶具の後ろの木はシッカリ固定されているが、古くなったり割れていたりするので、木屑が刺さったりして危ない。改善後:5Sの時に余った木を使って新たに作る。見た目も良く、木が太いので使いやすくなる。必要な物⇒ネジ(ビス)大きさは指定しません。
2023-12-27  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
NKの窓にすりガラスシートの貼付け
2月の5S活動で、試しに一枚貼ってください。アマゾンかモノタロウで選定してください。
2017-02-22  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:イスの脚改善前:現在、作業時に使っているイスの脚の部分にガタがきて取れそうになるとの事。改善後:イスを交換するか脚のみを換えれるのであれば、安全に作業もできる。
社長確認後、購入検討
2019-08-27  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研、シリコン必要か不要かの表示の札作成。改善前:現在 日研の図面の中で、シリコンが必要な図面と不要な図面があります。その際シリコン注入作業者と加工者の間で口頭で必要か不要かを言っている為、不要の図面に入れてしまう事がある。改善後:札を作り、あらかじめ図面に付けておく事で、シリコン注入作業者も再度必要か不要かをチェック出来る。必要な物:ネームプレート付クリップ=計3個
ネームプレート付クリップ購入しますので実施して下さい。
2023-12-27  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
ND ロッカーの設置
ロッカーは2Fで割り当てられているはずですが、私物の管理については、事務所を参考にしてください。
2021-12-24  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:不二越チームのエアー中継止めの設置改善前:不二越チームのエアーは常時開放状態の為、圧着機など交換の際に交換しづらい。改善後:中継の位置にストッパーがあれば、交換の際に、手早く交換できる。
エアーカプラ―をコック付きのものに取り換えます。
2024-01-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
NK チェッカーに記録してある配列の写真
配列のメモリーの早見表を作成したということですね。配列の呼び出しの時間短縮になる良いアイデアです。ただし、稀に類似している結線で異なるものがあるので、思い込みのないように検査するようにしてください。
2019-09-25  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:澤田のファイル各社の整理整頓。改善前:現在各社で分けているファイルが合計9冊ありますが、担当会社が増えてきている為、今のファイルの数だと不足している。改善後:新たに追加する事で、各社に分けることが出来て整理もできる。
ファイル5冊支給します。
2024-01-30  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
NⅮ ホワイトボードとキャスターの購入の検討
分かりました。ホワイトボードは購入しますので設置して下さい。キャスターは南倉庫にあるもので合わなければ購入します。確認してください。
2022-02-25  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:不二越の各リールに電線サイズとクリンプハイト、インシュレーションハイト値の表示(画像あり)改善前:現在不二越にあるアプリには、現状どの電線サイズで調整しているかの札がかかっている。ですが、調整の際に各リールピンのハイト値を調べなければいけないため、手間がかかる。(リールが多いので)改善後:各リールに適正値を記載した札を付属すれば、調整の際にすぐに合わせることができる。
一目瞭然の改善は、作業の効率化に繋がります。回転率の高い端子などについては、同様に改善を進めて下さい。
2019-10-28  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:エレベーターで上がるものの担当者の札の作成改善前:現在日研側のエレベーターで、線切したものが上がってくる際、どの担当(川下さんor澤田)なのか分からずパートさんが困る時がある。その他:別件ではありますが最近エレベーターの使い方が少し多い気がします。例えば、同じ会社で納期が違うだけで別々に2回に分けてエレベーターを上げてきます。パートさんがその度に取りに行かなくてはなりません。時間の無駄ですので、注意喚起をお願いします。
11月5Sにて担当者と注意喚起のラミネートを作成して下さい。
2022-03-30  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:新日本にある在庫の棚「S-1」の改善改善前:現在新日本の所にある「S-1」の棚ですが、ピンなどを探す際、又は返却する際にかなり大変で、場所を把握している人なら問題ないのですが、分からない人は苦労しています。(画像あり)改善後:新日本チームで考えた案があればその案で改善してほしいです。例えば、現在メーカーで色分けしてくれているので、ピンやコネクタの箱、又は袋に同じ色のシールを貼るなどすれば探しやすくなると思います。
5月以降の5Sで、改善案を考えていきましょう。
2024-02-26  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
自転車置き場の上の室外機について
まず室外機の点検をしてもらってから、対策を考えます。
2022-03-30  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:不二越チームのフロアマップ作成改善前:現在、どのチームでもありますが、新人の方や別のチームの人が材料や圧着機を探しに来た際に、例えば「F-1」の棚がどこにあるのかが分からず苦労していることがありました。改善後:棚の位置と写真を載せたフロアマップを作成しました。このフロアマップを設置する事で少しでも探す手間が省けると思います。(画像あり)
フロアマップは確かに必要です。今後の活動で、順次作成していきましょう。
2017-06-21  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:新日本チーム、松本さんの机マットの貼り換え。改善前:前回の5Sで余った机マットを使い、松本さんの机マットを貼り替えます。現状そこまで劣化はしていないが、圧着機のホースが出ている穴や、バチバチの線が出ている穴を配置換えするために。改善後:圧着機の穴の位置替えや、バチバチの穴の位置替えをする事により机のスペースを有効活用出来る様になります。
2019-11-28  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:在庫管理システムを運用するための、日研チームの在庫表作成。改善前:来年から始まる在庫管理システムについて、今 全チームの在庫がシステム内にありますが、日研チームのみの在庫表を新たに作成します。改善後:作成し、各自がその在庫表から自分が使った物を差し引き、帰る時に担当社員(澤田)に渡して担当社員は帰る前にシステムに入力するという流れを作ります。そうすれば毎日在庫が動くようになります。
日次業務では負荷がかかる為、月末の棚卸で実数合わせて下さい。
2024-03-29  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
NDチーム パソコンとタブレットについて
分かりました。つなげましょう。ちなみにどのプリンターになりますか。
2022-04-29  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:日本電産向け巻き直し用木枠の作成改善前:現在、日本電産の大型機では、パレット積みなどを考慮し、巻きの大きさを「70cm」や「50cm」に決めて巻き直しているが、1回1回メジャーで測長してから巻き直すため、手間が掛かる。改善後:ダンボール大のサイズで作成した木枠と同様に、「70cm」と「50cm」サイズの木枠を作成すれば時間効率が上がる。
分かりました。作成してください。イメージがあると思うので、必要材料をピックアップして報告してください。
2019-12-23  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研の圧着機のフットペダルのかかとにゴムの設置。改善前:圧着機のフットペダルを使用する際、何百 何千と端子を打つ時にかかとに力が掛り、痛くなってくる。改善後:かかとの位置に厚みのあるゴムを置く事で圧着する際楽になる。その他:ゴムの厚み、サイズについては後日採寸して報告します。
わかりました。実施願います。
2022-05-31  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:日本電産向けケーブルクランプの置き場検討改善前:現在日本電産で使用するケーブルクランプは2Fで保管、在庫管理などを行っています。線切の段階で取付を行い、フレキコンネと共に、在庫管理すれば効率が上がるのではないかと思われます。改善後:可能であれば、ケーブルクランプも線切場での管理及び取付を行っていただけると、少しでも効率が上がります。まずは、線切のメンバーと、置き場などの打ち合わせを行いたいと思っています。
分かりました。線切メンバーと打ち合わせしてください。
2022-06-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:NKチームの電気の分散改善前:現在NKチームでヒートガンを使用する際、4人が同時に使用するとブレーカーが落ちてしまうため、1人が使用できないという状態になっています。改善後:4人同時でもブレーカーが落ちないようにしてもらえると、ヒートガンを多用する際にも効率よく仕事ができる。
分かりました。今月5Sで実施予定とします。
2020-01-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研のシリコンを入れるキャノンの固定台の作成改善前:現在、日研でシリコン(フレキの物ではなくケーブルだけの物)を入れる際、     二次側のキャノン、コンネが重かったりすると、上手く固定出来ずに     シリコンが漏れてしまう。改善後:シリコン固定台を設置する事で重さで傾くことなく、シリコンが入れやすくなる。その他:1/30(木)南原さんにより作成済。部材は全て南原さんにより調達     領収書は社長にお渡ししています。
わかりました。
2024-04-16  ND 澤田 義和 ブロックH  改善済み  詳細 編集
ND用 木製パレットの配置換え
確認しました。不良のパレットの表示もされて、分かりやすく改善されております。
2022-06-29  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:NDチーム作業机に補助板の追加改善前:NDチームの作業机ですが、もう少しスペースが欲しいとの要望がありました。(日本電産の大型機になると物が大きい為)改善後:作業机の横に補助板を追加する事でスペースが広がり効率も上がると思います。※補助板のイメージはSNチーム三浦さんの作業机を想定しております(川下さん作成)
分かりました。材料準備しますので、取り付けて下さい。
2022-07-26  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:NKアプリ下の配線整理改善前:現在NKチームのアプリ下は、1日の作業終了時にコンセントを抜いてから終業しているが、アプリ下の為、もぐりこんで抜かなければいけない事と、コンセントに負荷がかかりやすくなっています。改善後:長めの延長コードを購入し、手前に取り付ける事で、毎回抜く必要がなくなり、コンセントに負荷がかからなくなり長持ちします。延長コードは、ボタン付きの物を購入して頂きたいです。
分かりました。タップ付きの延長コードを選定してください。
2020-02-28  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:FETEC、三雅等の在庫整理。改善前:現在日研チームの所にあるFETECや三雅産業等の在庫は、段ボールに入れて分けられている為、取り出しづらく見にくい。改善後:メタルラックを設置してクリアボックスに在庫を入れ、見やすくする事で取り出しもしやすくなり作業効率も上がる。その他:①モノタロウ:品番:NLH7615-4(760×460×1565)注文コード:18458457 1台②アジャスター「1L-A2」 注文コード:18459936 2セット(1セット2個入り)
今月実施して下さい。
2024-05-30  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
ND プチプチのロールの保管
改善アイデアについてはとりあえず分かりました。おそらく壁に穴を開けることになると思いますが、取付位置等事前に教えて下さい。
2020-03-26  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研の階段の滑り止めゴムの貼り換え。改善前:日研側の階段の滑り止めゴムがひび割れてきてしまい、昇り降りする際に滑ると危ない。改善後:ゴムを貼り換える事で安全に昇り降りすることが出来る。
4月 改善活動にて交換します
2024-06-26  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
NKチーム プチプチロールの置き場所
材料を揃えましたので、今月設置して下さい。熟慮の上、高さ設定してください。
2022-07-26  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:ND 収縮チューブの落下防止改善前:現在NDチームの収縮チューブはコンテナボックスに入れて収納しているが、作業の際取出しにくい。改善後:直接棚に収納したいので、落下防止の木材を前後に取付したいと思っています。(SAチームの収縮置場の様に) 直接置くことで作業効率も上がります。
分かりました。なるべくなら、社内にある廃材を利用して製作してください。その上で必要なものがあれば、報告してください。
2017-11-28  SN 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研のシリコン台(短いケーブル)の近くに棚の設置。改善前:現在シリコン台(フレキを置いている)の下に板を貼って置き易くなってはいるが、名機など分けて置けるスペースが無い為、見た目が悪い。改善後:棚を置くことにより、名機や日研など、分ける事が出来たり、納期順に分けたりすることが出きる。商品番号:5233-8298(カウネット) 税込¥9.698-
2024-06-26  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
ND 入口の虫侵入防止について
一度設置を試してください。ネットで材料選定して報告してください。
2022-08-30  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:西岡さんの提案書の追加提案改善前:西岡さんには、線切と加工のお互いの理解を深めるために、研修をしてはどうか?という提案をしていただきました。改善後:追加の提案として、作業者は作業効率を上げるためにこういうことをして欲しいといった提案を、各担当社員に報告し、社員は良い案だと判断したら、全体朝礼で提案して、可能かディスカッションする。こういったディスカッションの場を朝礼時に設けるのはどうでしょうか。お互いの意見交換にもなり良いと思います。作業者が線切にこうして欲しいと直接依頼して断られたという話を聞いたので、やはり社員間でしっかり話をすることが大事だと感じたので、この提案を提出しました。
朝礼の短時間で深いディスカッションをするのは困難と予想されますので、当該チームの担当社員間でまず話し合いをして、折り合いがつかないようであれば私か川下さんが入って決定していく形にしましょう。
2024-07-31  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
NK シリコン台塗装の件
スプレー塗装は手間暇がかかりムラがでます。メッキ処理された支柱を購入検討します。
2020-04-24  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:日研の締め付け冶具等の整理。改善前:現在日研にある締め付け冶具や各種テープ等、ある程度片付けているが、あまりキレイには出来ていない。テープは毎回探さないといけない。改善後:締め付け台の正面にネットを設置して、テープや締め付け冶具などを分類する事で、効率良く作業が進む。(イメージは名機チームの様にする事です)その他:必要な物は大体100均で揃うと思います。
わかりました。購入して進めて下さい。
2024-07-31  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
ND 中箱用木枠の作成
今月5Sで作成します。
2022-08-30  ND 澤田 義和 ブロックH    詳細 編集
改善箇所:NDチームのスペース確保について改善前:NDチームの加工前・検査前・検査後のスペースですが、正直今のレイアウトではスペースを確保できないと判断しております。(荷受けや余剰在庫もあるので)改善後:2つ提案として、①余剰在庫の整理現状の余剰在庫を見たところ、詰めれば棚一つは空くと思うので整理をする。棚一つが空くので現在の荷受け棚を無くして余った棚一つを荷受け用にする。②検査台を無くす現在NDに検査台を設置して頂いていますが、NDの所にはダンボールや梱包テープなど、検査や梱包に必要な物が揃っていないので、NKで作業をしています。なので、検査台はNDの場所には設置しなくて良いと考えました。検査台の場所を空けることで、そこにスペースを確保できるのではと考えます。(川下さんに作成していただいた検査治具は、作業者の工程内検査で使用します。)
①余剰在庫の整理・・・余剰在庫に関しては年内に販売を進めていきますので、ある程度スペースは空くと思います。荷受けの棚は、入荷時の梱包を開梱する際に腰に負担がかからないようにするために設置しておりますので、それは置いておきます。置く場所を工夫しましょう。②検査台を無くす・・・製作済みのものを運搬するのはどう考えても効率が悪いと思います。作業場に近い場所で検査するようにしてください。必要なものがあれば揃えます。スペースがなければ工夫しましょう。吊り棚をつけるなど。
2024-08-28  NK 澤田 義和 ブロックA  改善済み  詳細 編集
NK移動台車の改良
確認しました。従来品を改造してリユースするのは良い改善です。
2024-08-28  ND 澤田 義和 ブロックH  改善済み  詳細 編集
ND アゾニールとアルコールの注文票と目安の表示
確認しました。日常使う消耗品は注文票を添付するようにしていきましょう。
2020-05-22  NK 澤田 義和 ブロックA    詳細 編集
改善箇所:各アプリに設置してあるリールの注文目安の作成。改善前:現在 各アプリに設置してあるリールは1巻無くなれば注文を行っていますが、もう少し細かく設定するべきだと思いました。改善後:各アプリに目安の円を作成して設置して、その円の外周からピンが見えなくなったら注文する事にします。そうすればストックも多めに注文する事が無くなります。その他:現在作成中。ラミネートのA3が無い為、作成STOP中。※6/2現在、完成しています。
ありがとうございます。引き続き運用お願いします。
2015-06-03  NK 日研全体 未    詳細 編集
改善箇所:日研部屋にある、検査台の下。改善前:棚が無い為、ダンボール(部材)を直置きしている。改善後:部材の収納。清掃がしやすくなる。
整理用の棚が必要という事なんでしょうか?
2014-07-29  NK 松下 由梨加 済    詳細 編集
改善箇所: キャノンに貼り付けるシールを入れている袋について。⇒XP4・XP3など       改善前: 袋の中に種類別の袋に入ってゴチャゴチャしてる。改善後: クリアファイルの中に種類のタグをつけて、一目で種類が分かるように、取り出しやすいようにしてほしいです。        
2022-10-31  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:駐輪場のホースリール改善前:日によって、原付バイクや自転車の台数が違うのですが、台数が多い日は、お昼休みにバイクや自転車を出す時、ホースリールがあるため出しにくい場合がある。改善後:ホースリールを道路側に置くことは可能でしょうか?バイクや自転車を出す時スムーズになると思います。
邪魔にならないようなサイズのホースリールへの交換を検討します。
2022-11-30  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:図面のファイリング改善前:いろんなカテゴリーの図面があり、ファイルから図面を出す時はいいのですが、加工が終わって、図面をしまう時に間違って別のファイルに閉じてしまうことがあり、次の加工の時に探さないといけない場合がある。改善後:図面をどのファイルのどこにしまうのか、図面に住所をつけることで解決し、探さなくてよくなりました。
探すという時間を改善することによって、その時間を削減するのは良いアイデアです。
2020-10-29  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:菱和 検査台前エレベーター改善前:夏のエアコンや冬の暖房を入れていない時、暑い時期はシャッターを開けたまま過ごす時があります。よそのチームの方が来られて、用事を済ませ階段へ向かおうとしたら、方向感覚が慣れていないのでエレベーターへ落ちそうだったとお聞きしました。改善後:エレベーターのシャッターを開けて放置する時は、シャッターの両サイドにマグネット等のフックをつけて、キケンのラミネートをチェーンでつるし、両サイドにひっかける。シャッターが閉まっている時や必要のない時は片側につるす。多少は危険回避できると思います。
わかりました。設置します。
2024-12-28  RW 古川 真由美 ブロックG  改善済み  詳細 編集
ボビンに巻かれていないマークチューブの保管と使い方
確認しました。常に問題意識を持った上で仕事に取り組んでいるので気付いた改善だと思います。引き続き、仕事の中にいろんなアイデアを取り込んでください。
2023-02-28  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:女子トイレの床の汚れ改善前:何年もの汚れが積み重なって黒ずみがすごかった。改善後:最初、会社に置いているメラミンスポンジでこすって掃除していましたが、すごく時間がかかり、試しに家からマジックリンを持って来てメラミンスポンジで掃除したところ、格段に早く汚れが落ちました。スプレータイプのマジックリンを購入してほしいです。
Pタイルの汚れはメラミンスポンジで落ちます。年数も経っているので、清掃は必要だと思います。マジックリンは男子トイレ洗面台下に置いてあります。スプレーボトルもあります。少なくなっているので、追加購入しておきます。引き続き清掃お願いします。
2018-09-28  MR 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:菱和チームの部材(Ge3)図面ごと、もしくは種類別に保管する。改善前:春から始まった加工なので、容量が分からず、1つのBOXに詰め込まれている。改善後:図面ごと、もしくは種類別に分けて収納する。そうすると部材が届いた時や加工する時に、スムーズに出し入れができる。透明のBOX購入して下さい。※10/2(火)社長に直接、必要品の依頼をしている。
注文済み。入荷後に整理して下さい。
2021-01-27  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:菱和の南側の窓改善前:窓側に机がある人は窓からの冷気でものすごく寒いです。逆にストーブのそばの人は厚くなる。改善後:窓に断熱シートを貼る。(その際、光をさえぎらない透明タイプを使って欲しいです)シートを貼ることにより、他の席との温度差が縮まり、室内の体感温度を同じにし、皆が快適に過ごせる。
わかりました。シート選定の上、今月の5Sで改善します。
2014-07-22  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所: 緊急連絡網について改善前: 個々の携帯電話もしくは固定電話へ決められた順番に連絡を回し、申し伝えると、例の最後の人まで伝わるのに時間がかかり、連絡が取れない人の前の       人が、連絡をとれるまで何度も電話をしてストレスが溜まる。最終の人に伝わった時には      内容が変わってしまってるかも?改善後: 個々の携帯電話のアドレスへ会社より一斉送信し、それを読んだら「了解」等、連絡を受けた事を返信する。携帯電話をお持ちでない方は今迄通り電話で連絡をする。これによって、早期かつ確実に連絡を受けることが出来ると思います。
サイボウズを使っての連絡網に決定済み。
2025-08-28  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
RW,SAチームの更衣室・台所・トイレの西日対策
分かりました。今月ブラインドを設置してもらいます。
2021-06-30  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:送られてきた部材を包んでいるプチプチやワイヤーのリサイクル改善前:・菱和チームのリサイクルのプチプチを入れるBOXが満杯になったら、それ以上入れることができないのでゴミ箱に捨てていた。 ・送られてきた線を束ねていたワイヤーを外して黄テープにつけかえた後、ワイヤーを捨てていた。改善後:菱和チームで保管しきれず捨てていた物を、少し前から別のチームに引き取ってもらっています。充分リサイクルできる品物なので、どこかで役立てて頂けたらエコだと思います。ちなみに、菱和では、小指ほどのマークチューブを小袋に入れて同梱する作業が大量にあります。モノタロウで小袋を買ってもらっているのですが、部材が入っていた透明の小袋(片面が透明ならOK)で捨てている袋があれば頂きたいです。かえって部材が入っていた袋の方が使い勝手が良い時があります。よろしくお願いします。
環境を考えた良い取り組みだと思います。近年環境対策でリサイクル品の流用が推奨されています。余った梱包材は各チーム情報をシェアしてなるべる捨てずに使ってください。
2016-08-30  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:色々な整理整頓の技!改善前:各チームの整理整頓の仕方を別チームの人は見る機会が無く、折角の良い所をそのチームの物だけになっている。社長は全体を見ることが出来るので、他チームのGOODアイデアをどんどん別チームに発信し、日々の作業の効率UPに役立てるべきだと思います。改善後:見た目にも良く、社外の訪問者の目にも印象良く従業員の作業効率UPにもつながると思います。
2019-04-19  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:収縮チューブサイズの見やすさを改善。改善前:何種類も収縮チューブサイズがあり、チューブの巻に名札を付けてサイズのテプラを貼り付けているが、名札がいろんな方向を向いているので、名札を手に取ってみなければサイズが分からない。改善後:雑材の注文書にて新しいクリップの注文をお願いしました。収縮チューブの端をクリップで固定した所にサイズのテプラを貼り付け、一目でサイズが判る様になる。
入荷次第設置お願いします。
2019-04-19  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:菱和、固定電話下の収取チューブ置場。改善前:床の上に直接ブックスタンドを置き、収縮チューブを並べていたので、掃除の際 収縮チューブを移動させるのが大変で、2月の提案書で台車を作ってもらい便利になりましたが手前に取り出すとコンセントに当たり、コンセントが抜ける恐れがあった。改善後:台車を取り出す方向を変えた上に、ガイドレールを取り付けたので、出し入れが簡単になりました。詳細は提案書に記載しています。(図あり)
ありがとうございました。
2019-04-19  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:駐輪場と道路の間の溝の網に、自転車や原付のスタンドが嵌らない様に蓋をして欲しい。改善前:曜日やお天気の加減で増減しますが、駐輪場が大変込み合い、自転車や原付バイクの後輪が道路へ大幅にはみ出している時がある。改善後:自転車やバイクのスタンドが溝の上で立てれる様になり、駐輪場が見た目もスッキリする。その他:これから季節も良くなり、今まで車だった方も自転車に乗って来られるかも知れません。駐輪場のスペースを他にも確保して欲しいです。雨が掛らないようにしていただけたら、もっと嬉しいです。
グレーチングを鉄板へ交換します。
2021-08-31  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:1007 22AWG いろんな寸法のバラ線の保管方法改善前:線切りより、いろんな寸法を大量にカットしてもらい、寸法ごとに黄テープでとめて、その黄テープに寸法を書いて大きな袋に入れて保管していました。改善後:平らな箱に仕切りを作り寸法を記入し、寸法ごとに保管してるのですが、バラ線が仕切りを乗り越えて他の寸法と混ざらないように、ゴムで押さえを作り、欲しい寸法を欲しい数だけワンタッチで取れるようにしました。
保管のボックス確認しました。良い管理方法だと思います。
2023-10-30  RW 古川 真由美 ブロックG  改善済み  詳細 編集
部材引出しのラベリング
菱和さんの管理番号の互換表示をすることによって、効率的に収納できるようになったと思います。改善の積み重ねが大きな時間短縮につながります。
2017-01-27  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:お昼休みの12:55頃から有線でラヂオ体操を流し、休憩時間から仕事への切り替わりと健康の為に体操する。改善前:何となく時間が来て仕事に移る。改善後:今の時期、寒いので体が温まり手足の可動域を広げ突然の転倒ケガを防ぐ。ベルデンキは高齢化が進んでいるので以記による、長期の欠席を防ぎ健康への増進を測る。その他:本来なら朝が良いと思いますが、昼休みにウォーキングされる方もいらっしゃるし、みなさん健康に感心が高いと思います。
2026-04-28  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
シャーペンの芯を事務所に置いてもらえませんか
分かりました。0.5のBの芯の在庫を少し置いておきます。
2019-10-23  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:駐輪場と道路の間の溝の鉄板の音改善前:鉄板の上を自動車や原付が通るとバンバン音がする。特に原付が通るとうるさい改善後:地面と鉄板の間にゴムを挟む事により、音も静かになりご近所迷惑にもならない
わかりました。ゴム等を使用し、防音対策をします。
2022-04-28  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:机の下の足元の空間改善前:菱和チームの個人の机には、加工道具等をつるせる網が設置してあります。机の下の足元の空間を有効利用するために、ダンボールを板のかわりにヒモでつるして、その上にカゴを置いていたのですが、ダンボールは紙なので、カゴを置くとたわんでゆがみ、見た目も悪く、使い勝手も悪かった。改善後:フックを購入して頂き、その上に余っていたプラダンを底面と背面に取り付けたことで、見た目もきれいになり、使い勝手も良くなりました。
空間の有効活用は基本的な改善だと思います。
2024-03-28  RW 古川 真由美 ブロックG  改善済み  詳細 編集
菱和から届く部材の仕分け
部材と図面をリンクさせた改善ですね。また、他の機種も含めて改善してください。仕分けの時間が短縮できると思います。
2020-03-30  RW 古川 真由美 ブロックG    詳細 編集
改善箇所:NHXGe3部材の在庫の確認。(ボードにこれからの加工日付・内容・台数を書いてある)改善前:加工している際に部材が足らない事があり、慌てて依頼する事がある。改善後:加工部材を棚から取る時、次回加工部材の個数が確保されているか確認できる。
改善確認しました。
2013-09-10  Z 松永 高太 済    詳細 編集
改善箇所:引っ張り試験機用の台車を作る改善前:置場がなく、事務所に仮置きされている。改善後:引っ張り試験機用の台車を作る事により、自由に移動できかつ、定位置に収納することが出来る。
2013-09-10  Z 松永 高太 済    詳細 編集
改善箇所:事務所に仮ダンボール置場の台車を置く。改善前:末原さんの机の前に無造作に置かれているので、見た目によろしくない。改善後:ダンボール置場を作る事により、仮ストックを定量化でき、なおかつ見た目も改善される。
2014-11-28  1F 松永 高太 済    詳細 編集
改善箇所:1Fにウエス用のカゴを設置する。改善前:ウエスが常に不足しており、わざわざ購入している。改善後:カゴを1Fに設置して、捨てる古着や古いタオル等を家から持ってきてもらう。それをウエスとして会社で使用する。わざわざウエスを購入しなくて済むし、新しく下ろさなくて済む。
2014-11-29  Z 松永 高太 済    詳細 編集
改善箇所:蛍光灯のヒモに節電を促すラベルを付ける改善前:使用していない蛍光灯の蛍光灯のつけっぱなしが散見される改善後:蛍光灯の消灯を促し、節電に繋げる。三菱重工オフィスの模倣

全1466件中100件表示、現在601件目から700件目迄表示

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |