改善提案一覧
| 提出日 | 所属 | 氏名 | 環境整備活動ブロック | 改善ステータス | 操作 | ||
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| 2022-09-06 | SA | 玉井 妙子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:RW、SAチームフロアのハーネステープ(黒)の数量について改善前:RW、SAチームフロアのハーネステープ(黒)の使用頻度があまり無いようで、粘着がかなり悪いです。置いておく数を少なくしてはどうでしょうか。他のチームが依頼する前にもらってください。他のチームはどれくらいの数を置いてますか?
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(ブロックJ)粘着が過剰に悪くなってきているものは線切チームに渡してください。適正在庫数を設定して表示化・定位置化してください。その際、先入れ・先出しのルールをフロア内で決めて下さい。
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| 2022-08-31 | JW | 坪田 かや | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:サンペルカ改善前:サンペルカを工具の定位置化のため型抜きをして使っていますが、表面に細かい傷などがついてだんだん見た目が悪くなっていきます。改善後:ヒートガンで熱風を軽く当てると、新品のように表面がきれいになりますので、皆さんやってみてください。ただし、当て過ぎ注意です。
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豆知識ありがとうございます。サンペルカを利用するとき皆さんぜひ試してみてください。
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| 2022-08-31 | Z | 川原 千晃 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:2階応接室改善前:2階応接室にアルコールスプレーがない。改善後:お客様来社時にも使用できるようにアルコールスプレーを設置したい。
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分かりました。設置します。
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| 2022-08-30 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:西岡さんの提案書の追加提案改善前:西岡さんには、線切と加工のお互いの理解を深めるために、研修をしてはどうか?という提案をしていただきました。改善後:追加の提案として、作業者は作業効率を上げるためにこういうことをして欲しいといった提案を、各担当社員に報告し、社員は良い案だと判断したら、全体朝礼で提案して、可能かディスカッションする。こういったディスカッションの場を朝礼時に設けるのはどうでしょうか。お互いの意見交換にもなり良いと思います。作業者が線切にこうして欲しいと直接依頼して断られたという話を聞いたので、やはり社員間でしっかり話をすることが大事だと感じたので、この提案を提出しました。
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朝礼の短時間で深いディスカッションをするのは困難と予想されますので、当該チームの担当社員間でまず話し合いをして、折り合いがつかないようであれば私か川下さんが入って決定していく形にしましょう。
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| 2022-08-30 | MR | 藤本 いつみ | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子を置いている棚改善前:掃除しにくい改善後:掃除の効率を上げるために、100均で売っているハンディモップの購入を検討して頂きたいです。
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実際どのようなものか分からないので、また教えて下さい。
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| 2022-08-30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:回覧改善前:不具合案件が発生してしまったときの原因・対策等、社内全体に連絡が行き渡るべき内容が、加工者に行き渡っていないことがある。(聞いた側が忘れてしまっているのかもしれませんが・・・。)改善後:重要な連絡事項に関しては、ペーパーで回覧(見たら押印)するようにすれば、確実に連絡が行き渡ると思います。特に、不具合案件は、当該作業担当者だけが知っておけばいいというものでもなく、同様の不具合を出さないためにも、社内全体で問題意識を持つべきだと思います。※社内連絡ツールとして「らくらく連絡網」はありますが、連絡が来ても、見ていないという人もいるようです。アナログではありますが、確実に目を通すような方法を採った方が良いケースもあるように感じます。
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各チームでデイリーで実施している朝礼で担当社員が不具合事例を落とし込むようにしましょう。
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| 2022-08-30 | 1F | 有江 信哉 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:フレキ切断機 フード補修およびバージョンアップ改善前:経年劣化に伴い、かなり傷んできて火花も漏れるようになっていた。そして、持ち運びでさらに劣化進行中。改善後:原価のかからない廃ダンボールで外壁を補修、補強を実施。内壁のアルミを活かしたまま。持ち運びにも耐久性を備えたスペックにバージョンアップを実施。火花漏れも激減(R4.8.30実施済)尚、補修も簡単にできる。
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なるべくコストがかからないような廃材利用は良いと思います。
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| 2022-08-30 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:NDチームのスペース確保について改善前:NDチームの加工前・検査前・検査後のスペースですが、正直今のレイアウトではスペースを確保できないと判断しております。(荷受けや余剰在庫もあるので)改善後:2つ提案として、①余剰在庫の整理現状の余剰在庫を見たところ、詰めれば棚一つは空くと思うので整理をする。棚一つが空くので現在の荷受け棚を無くして余った棚一つを荷受け用にする。②検査台を無くす現在NDに検査台を設置して頂いていますが、NDの所にはダンボールや梱包テープなど、検査や梱包に必要な物が揃っていないので、NKで作業をしています。なので、検査台はNDの場所には設置しなくて良いと考えました。検査台の場所を空けることで、そこにスペースを確保できるのではと考えます。(川下さんに作成していただいた検査治具は、作業者の工程内検査で使用します。)
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①余剰在庫の整理・・・余剰在庫に関しては年内に販売を進めていきますので、ある程度スペースは空くと思います。荷受けの棚は、入荷時の梱包を開梱する際に腰に負担がかからないようにするために設置しておりますので、それは置いておきます。置く場所を工夫しましょう。②検査台を無くす・・・製作済みのものを運搬するのはどう考えても効率が悪いと思います。作業場に近い場所で検査するようにしてください。必要なものがあれば揃えます。スペースがなければ工夫しましょう。吊り棚をつけるなど。
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| 2022-08-29 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:線切りと作業改善前:口頭でお願いして色々してもらいましたが、実際のところはなんとなくしか分かってもらえてなかったことが多くありました。(例として、長物の後側にYOLのキャノンが付くのですが、メスキャノンだと並びが決まっていて「正」マークをつけてもらっていますが、マークを付けている方以外、皆さん分かっているかどうかも疑問なところもありました)改善後:改めてですが、実際に作業を見てもらいはっきりと認識してもらう機会を設け、研修のようにしてみてはと考えます。(逆に線切さんから加工者へ分かってもらいたい事もあるのでは)
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4極のキャノンのことですね。赤白黒緑や1,2,3,Y/Gの時計回りか反時計回りかの配列の事を指しております。このような事例に関しては、百聞は一見に如かずで、理解すれば他の仕事にも転用できると思います。実際の加工状況を見学してもらうのは良いアイデアだと思います。
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| 2022-08-25 | RW | 南原 義一 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:社長室前 コンプレッサー近くにある壁掛けの掃除道具改善前:ほうきやデッキブラシなどと共に、ネームプレートも一緒に掛けられていますが、道具を取る際に外れることがよくあり、邪魔に感じます。改善後:ネームプレートは外し、壁の横に写真を貼っておく等はどうでしょうか。
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分かりました。今月5Sで実施します。
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| 2022-08-09 | SA | 髙見 麻美 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:線切フロア改善前:スーガンのケーブルなどはきれいに線切できているが、その他の会社向けのケーブルは汚れた状態で上がってくる。これを検査時拭き直していたら30分以上時間をロスしてしまう。改善後:他社のハーネス屋にある「クリーンルーム」までは言わないが、汚れの付着の多いケーブルなどは、長部屋の机をきれいにして線切をするのはどうでしょうか。
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(ブロックJ)分かりました。ライトグレーで汚れの目立つケーブルに関しては、線切チームに汚れチェックしてもらうようにしましょう。
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| 2022-08-05 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:資源ごみ置き場改善前:ごみ置き場だけ改善後:ごみ置き場のカゴの中を区切ってリサイクル置場を作る。各チームで使わなくなった物をそこに入れて会社全体で必要な人やチームが使えるようにする。※補足があるのですが、文字にすると伝わりにくいので、またご相談させていただきたいです。(収集日などが分からないため)※改善後にリサイクル置場が設置されたときには、各チームの朝礼等で全員に必ず通達してください。
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分かりました。今のカゴを区切るのは物理的に難しいので、リサイクル用のカゴを設置します。
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| 2022-08-05 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:雑材注文書のフォーム変更改善前:毎月20日、雑材手配時に全項目手書きしているが、記入項目が多岐に渡り、時間がかかり過ぎている感じがある。(30分/月)改善後:全社統一フォームがあるかもしれないが、PC導入の際に1F独自のフォームで作成し、手記入を極力削減する。出来たらそれを20日提出分としたい。(5分/月)尚、基本フォームは全社分を採用する。
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基本フォームにはこだわりませんが、発注する事務所側が分かりやすいようにメーカー、品名、数量が分かるようにしておいてください。
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| 2022-07-29 | SA | 玉井 妙子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:手動圧着機の場所改善前:加工時、チームに圧着機がない場合は、他のチームに借りに行きますが、意外と借りる・返すに移動時間がかかります。手動圧着機は使用頻度の多いチームに置いてほしいです。(使用しないけど保管場所になっているという所もあるようです)改善後:移動時間の短縮になります。
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具体的な圧着工具の品番を挙げてください。置き場所を検討します。(ブロックJ)
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| 2022-07-28 | Z | 末原 佳子 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新日本工機 出図保管改善前:窓際、ファイル棚に積んでいる為窓そうじができない。図面を探しにくい。改善後:ファイル棚横の空きスペースに図面保管用棚orワゴン設置してほしい。
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分かりました。検討します。
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| 2022-07-27 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:線切 長部屋改善前:検査や、線切・測長のため、線切の長部屋を借りて作業することがあるのですが、時計がありません。多少は時間の目安になる有線も流れていないので、だいたいどのくらいの時間作業しているかも分かりません。改善後:時計を設置していただきたいです。また、各作業場同様、BGMがあったほうが作業効率が上がるので、できれば有線が流れるようにもしていただきたいです。
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時計は設置します。有線は高額になるため、何か別の工事とタイミングを合わせての設置を検討します。
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| 2022-07-26 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:NKアプリ下の配線整理改善前:現在NKチームのアプリ下は、1日の作業終了時にコンセントを抜いてから終業しているが、アプリ下の為、もぐりこんで抜かなければいけない事と、コンセントに負荷がかかりやすくなっています。改善後:長めの延長コードを購入し、手前に取り付ける事で、毎回抜く必要がなくなり、コンセントに負荷がかからなくなり長持ちします。延長コードは、ボタン付きの物を購入して頂きたいです。
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分かりました。タップ付きの延長コードを選定してください。
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| 2022-07-26 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ND 収縮チューブの落下防止改善前:現在NDチームの収縮チューブはコンテナボックスに入れて収納しているが、作業の際取出しにくい。改善後:直接棚に収納したいので、落下防止の木材を前後に取付したいと思っています。(SAチームの収縮置場の様に) 直接置くことで作業効率も上がります。
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分かりました。なるべくなら、社内にある廃材を利用して製作してください。その上で必要なものがあれば、報告してください。
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| 2022-07-26 | ND | 太田 幸子 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ピンのリール(画像あり)改善前:リールに通し番号をつけ、通し番号の一覧表に、ピンの名前を記載していた。一覧表を見て探す手間があった。改善後:リール自体のクリップにピンの名前を付けたことで、アプリを変える際時短になり、作業効率が上がった。
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作業効率が上がったのであれば、効果のある改善だと思います。他の人が見ても一目瞭然な表示方法を工夫して進めてください。
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| 2022-07-22 | SN | 藤木 美貴 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ジャブ置場改善前:ジャブを置いていた机がなくなったので、ジャブの置場がありません。改善後:机の横に棚を作り、ジャブを置くスペースを作ってもらいました。机が広くなり作業しやすくなりました。
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省スペースの活用で良いアイデアです。半田槽は高温になり危険なので、あまり他のものを置かないよう注意してください。
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| 2022-07-22 | MR | 田中 佐知子 | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:JST、モレックスの圧着の棚改善前:JST、モレックス等の棚が、色テープを貼っているが分かりづらい。改善後:本屋や図書館のような見出しプレートを作って、誰でも分かるような仕切りを作って、探す手間を省ける。
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なんとなくのイメージは分かりますが、チーム内で具体化を検討してください。
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| 2022-07-07 | 1F | 中平 利信 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:食堂側コンプレッサーの騒音による作業中断と健康被害について改善前:現在3基あるコンプレッサーの中で、食堂側のみ屋内にあり、NKチーム及び1Fエアー切断機使用時、頻繁に大騒音が発生し全く掛け声が聞こえなくなり作業が止まる。そして、頭痛と難聴になりそうです。(実際鳴った直後はパチンコ店から出てきた直後の様な感じ)改善後:食堂テーブル下に移設希望です。外側だと水抜きに回れない。ここだけです。声が聞こえなくなるのは。よろしくお願いします。
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コンプレッサー自体に防音を施す(柵・BOXなど)ことができるか、方法を検討します。
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| 2022-07-07 | 1F | 鹿野 正幸 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:図面棚 扇風機や暴風による図面飛散防風壁設置(画像あり)改善前:夏、扇風機をつけるようになると、1枚物の図面が風で飛散し、行方不明になったりし、再発行してもらう手間があったり、存在消えてるため、いつまでも切らない状況が発生する可能性アリ。(現に棚裏に飛んだことも数度ある。)改善後:道路側を段ボールでふさぐことにより1枚物の図面や薄い図面の飛散防止を行う。これにより、事務所スタッフの手間も削減でき、1Fスタッフも図面消滅による切り漏れの削減に貢献できる。(もちろん、荒天時は窓は閉める)
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余ったプラダンを利用した良いアイデアです。外観もキレイに作られています。
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| 2022-07-01 | RW | 小川 沙矢香 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:コピー用紙の再利用改善前:以前は再利用できる用紙を持ってる方から頂いたりしていたが、新しい用紙を使う事も多かった。改善後:再利用用紙置場を作ることによって、資源削減にもつながるのでA4用紙が入る縦型の2段ラックを買っていただきたいです。
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分かりました。ラックのイメージが分からないので、URLを送ってください。
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| 2022-06-30 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:NKチームの電気の分散改善前:現在NKチームでヒートガンを使用する際、4人が同時に使用するとブレーカーが落ちてしまうため、1人が使用できないという状態になっています。改善後:4人同時でもブレーカーが落ちないようにしてもらえると、ヒートガンを多用する際にも効率よく仕事ができる。
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分かりました。今月5Sで実施予定とします。
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| 2022-06-30 | JW | 草下 真由美 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:救急箱の改善改善前:やけどの薬やばんそうこうを各自で購入している。改善後:やけどの薬は昔からみんなが使っていてよく効くキップパイロールを置いてほしいです。ばんそうこうは、普通サイズと少し大きめのものを置いてほしいです。また、それらを事務所だけでなく、各フロアに置いてほしいです。
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会社として多めに用意はするようにしておきます。ただ、管理面より、現状置場は従来通り事務所とさせていただきます。
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| 2022-06-30 | Z | 末原 佳子 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:事務所 高所掃除用脚立改善前:クーラーのフィルター・換気扇等高所掃除の時、線切の脚立を借りていました。改善後:線切の脚立が女性が使用するには高すぎる。脚立を開いた時も不安定で危ないので、事務所用に1台必要です。
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分かりました。用意しますので、脚立の置き場を表示・定位置・定方向化してください。
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| 2022-06-29 | JW | 坪田 かや | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:事務所看板改善前:「事務所はどこですか?」とJWチームの部屋へ尋ねて来られる来客の方が大変多いです。事務所の上の方にある「OFFICE」の看板は分かり難いようです。改善後:事務所のトビラの所に「御用の方はこちらへ」とか「事務所」(日本語で)等の表示をすると分かり易いのではないでしょうか。
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カッティングシールを製作して貼り付けします。
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| 2022-06-29 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:NDチーム作業机に補助板の追加改善前:NDチームの作業机ですが、もう少しスペースが欲しいとの要望がありました。(日本電産の大型機になると物が大きい為)改善後:作業机の横に補助板を追加する事でスペースが広がり効率も上がると思います。※補助板のイメージはSNチーム三浦さんの作業机を想定しております(川下さん作成)
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分かりました。材料準備しますので、取り付けて下さい。
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| 2022-06-16 | SN | 川下 修 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新日本チームフロア改善前:加工前・加工中・加工済・検査済それぞれのスペースが明確になっていない。改善後:レイアウトを変更することによって、各置き場を物の流れに沿って作ってみてはどうでしょうか?
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製品を載せた台車の動線が良くなると思います。実施時期検討の上、進めて下さい。
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| 2022-06-16 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:本館内ドラムの在庫が他エリアに何ケあるかの表記改善前:日々のドラム入荷で配置も変わり、他エリアに何ケあるか目安もないため、「あるのに手配」という状況が発生している。その結果、ドラム量がパンパンになり、置場ひっ迫の一因となっていると考えられる。(一番の要因は新光注残が一気に入荷することであるが・・・)改善後:既にラックに吊られているドラムの表記の近くに数値テプラを並記し、ドラム在庫をアピールすることで余剰手配の可能性を減らす。尚、他エリアから持ってくる度に、数値を減らす事の徹底と、棚卸時の確認は必須(R4.6.14実施済)
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確認しました。シンプルなアイデアですが、非常に分かり易いです。
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| 2022-06-09 | MR | 甲田 宏也 | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:作業台移動に伴う配線の引き直し改善前:作業台を移動したことにより、コンセントの抜き差しがしにくい。コンセントの数が足りません。改善後:電源タップを使用することにより、コンセントの抜き差しをしなくていい。
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Amazonの中で選定の上、URLを教えて下さい。
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| 2022-06-05 | RW | 吉ノ谷 知子 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:駐車場改善前:車をまっすぐ停めているつもりでも、斜めに停まってしまうときがある。改善後:駐車場にラインを引いてほしい。駐車しやすくなる。
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ラインを引くと轍ができ、水たまりができてしまうため、あえて引いておりません。申し訳ないですが、ご理解ください。
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| 2022-05-31 | Z | 大和 聖子 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:事務所の扇風機改善前:扇風機の首が壊れていて、思ったところに風がいかないです。改善後:新しい扇風機を購入してほしいです。夏場、クーラーをつけると一部だけがとても冷える為、空気を循環させたいので、サーキュレーターの方が嬉しいです。
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空調効率を上げるためにサーキュレーターは有効かもしれません。検討します。
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| 2022-05-31 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:日本電産向けケーブルクランプの置き場検討改善前:現在日本電産で使用するケーブルクランプは2Fで保管、在庫管理などを行っています。線切の段階で取付を行い、フレキコンネと共に、在庫管理すれば効率が上がるのではないかと思われます。改善後:可能であれば、ケーブルクランプも線切場での管理及び取付を行っていただけると、少しでも効率が上がります。まずは、線切のメンバーと、置き場などの打ち合わせを行いたいと思っています。
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分かりました。線切メンバーと打ち合わせしてください。
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| 2022-05-30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善内容:導通ベル改善前:検査する物によって、ワニ口クリップなどを使い分けられるように、スリーブを使って二股にしていたが、使用前に線が絡まってしまったり、使用後収納のために巻き取るのが時間がかかる。改善後:スリーブを使用していた箇所を、差込端子に替え、検査対象物によって差替えて使用できるようにした。使用前後に線が絡まらなくなった。先を取り外すため収納しやすくなる上、収納時に両極が接触して鳴ってしまうという事象が起こらない。また、検査治具と同様、オプションを増やすこともできる。
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収納時に接触して鳴り続けているということがあり、その事象の防止に効果的です。また、メンテナンスの面においても優れていると思います。
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| 2022-05-30 | JW | 草下 真由美 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:受注残の連絡改善前:部材が揃わず加工できるところまで進めて部材待ちの状態で置いておくことが多いです。中には数カ月待っているものもあり、何がどの程度残っているのか把握しきれません。改善後:設置しているホワイトボードに、受注残を書いていったのですが、それをすると、スペースがなくなり他に何も書けなくなってしまいました。受注残を(詳細含めて)書くことができるよう、ホワイトボードをもう1ヶ所設置してほしいです。できれば、図面も一緒に掲示できるサイズで・・・。
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注残管理するための掲示板ですね。希望するホワイトボードのサイズを選定して品番を教えて下さい。
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| 2022-05-26 | RW | 小畑 幸恵 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子ケース改善前:端子打ちする際に、図面で確認はするのですが、見間違いして別の端子を打ってしまうことがあります。改善後:各端子ケースのふた部分に、テプラで図面No.を印字して貼り付けました。おかげで分かりやすくなりました。
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分かりました。見やすくする表示はどんどん進めて下さい。ただ、図面番号と端子型式のダブルチェックは常に行ってください。
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| 2022-05-23 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:在庫BOXの位置表示改善前:回転在庫BOXの位置が分かるように、縦と横をBOX全面を色で表示していた。BOXの中の在庫量が、BOXをのぞかないと分からなかった。改善後:BOX全面に色分けしていたのを、色ラインにして、透明部分を作った。BOXの中の在庫量が、離れた場所からでも一目で分かりやすくなった。非回転の在庫BOXは、在庫量の変動が少ないのと、回転在庫との差別化のために、BOX全面の色表示をそのままにした。
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材料のピッキング時に、在庫量が一目瞭然です。良いアイデアだと思います。
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| 2022-05-17 | SN | 三浦 真弥 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:全チーム共通の在庫(収縮・ピン・端子など)改善前:チームによって表示の仕方が違うし、月末の5SのチェックでOKのチームとそうでないチーム、また月によっても異なるので、最終目標が分からない。改善後:共通にした方が他のチームの人も分かりやすいし、会社全体でキレイになる。(在庫の置き方や表示の仕方等を、例えば収縮チューブなど全チームが持っているものについては全社で統一感を出す。チーム毎に違うものについては独自性を出す。)
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それぞれが自由な発想で改善をしてほしいので、共通性にはこだわっていません。ただ、他のチームの人にも分かりやすいような表示をする工夫は必要だと思います。分かりやすい表示をする手段の一つとして共通性を出すというのも方法ではあると思います。
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| 2022-05-17 | 1F | 中平 利信 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新日本用「箱物」用小箱 リサイクル推進による置き場設営改善前:従来、「ボビン箱」置き場があったが、図面棚設置により、ボビン箱置き場が消滅していて、かつ、リサイクル推進していたため、箱のままでの置き場がなく、あちこちに点在して置いていた。(美観を損ねる)改善後:図面棚のすき間にかろうじて置けることが確認できたので、直置きにならないように木材を土台にし、整然と再配置できる。
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分かりました。空間も有限なので、スペースの活用を進めて下さい。
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| 2022-04-30 | Z | 川原 千晃 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:荷受け倉庫改善前:室内での作業中、時間が確認できない。改善後:時計を設置してほしいです。
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掛け時計を準備します。
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| 2022-04-29 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:日本電産向け巻き直し用木枠の作成改善前:現在、日本電産の大型機では、パレット積みなどを考慮し、巻きの大きさを「70cm」や「50cm」に決めて巻き直しているが、1回1回メジャーで測長してから巻き直すため、手間が掛かる。改善後:ダンボール大のサイズで作成した木枠と同様に、「70cm」と「50cm」サイズの木枠を作成すれば時間効率が上がる。
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分かりました。作成してください。イメージがあると思うので、必要材料をピックアップして報告してください。
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| 2022-04-28 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:iPadの画像データ改善前:最近「iCloudストレージがいっぱいです」と表記されています。自分で撮った画像データについては要・不要の判断ができるので、少しずつでも処理を進めておりますが、他チームのものは、(明らかに撮影失敗したものだろうというものでも)こちらで判断できないので処理できません。改善後:最終的にはアップグレードという手段になってくるのかもしれませんが、それ以前に、各チームで撮った画像を、データ移動したり、不要なデータを削除してみてはどうでしょうか。特に、失敗して何度も撮り直したときなどは、即座に不要なデータは削除していただけたらと思います。
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共有データの画像については、古い順に消して良いというルールにしましょう。なので、勝手に消してください。
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| 2022-04-28 | RW | 古川 真由美 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:机の下の足元の空間改善前:菱和チームの個人の机には、加工道具等をつるせる網が設置してあります。机の下の足元の空間を有効利用するために、ダンボールを板のかわりにヒモでつるして、その上にカゴを置いていたのですが、ダンボールは紙なので、カゴを置くとたわんでゆがみ、見た目も悪く、使い勝手も悪かった。改善後:フックを購入して頂き、その上に余っていたプラダンを底面と背面に取り付けたことで、見た目もきれいになり、使い勝手も良くなりました。
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空間の有効活用は基本的な改善だと思います。
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| 2022-04-28 | RW | 山元 奈々 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:菱和のトレーサビリティー改善前:Ge3がはじまった時から使っていたが、寺本さんに依頼していた加工もやり始めたため、どこに何があるか分からず使いにくかった。改善後:加工の優先順位ごとに変えて使いやすくした。
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従来のものを使い続けるという決まりはありませんので、より良い方法を考えて変えていってください。
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| 2022-04-25 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:収縮チューブ(スミチューブ)改善前:レイケムとスミチューブがクリップが同じ感じでした。改善後:スミチューブにクリップにも色をつけて分かりやすいようにしてみました。
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お客様によってはスミチューブ指定のものもありますので、分かりやすい識別です。
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| 2022-04-25 | MR | 甲田 宏也 | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新アプリの場所移動改善前:作業場所が狭く、通路側にはみ出しています。改善後:エアーがつながっていないため、エアーホースを延長することで元の場所に置けます。(必要材料 ・エアーホース20m ・フック)
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早速改善して下さい。フックの形状が分かりませんので、ネットかカタログで選定してください。
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| 2022-04-15 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:1F→2F向先プレート改修(エレベーター3台)改善前:劣化で破損して、且つ、1ヶ所に各向先プレートが入れられていて、探す時間がもったいない。改善後:破損を改修するとともに、向先毎に入れ物を分けることで探す時間の軽減に寄与。
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向け先毎に入れ物を分けることで探す時間が短縮されました。破損等を含め小さな変化を発見するのは改善のきっかけになります。
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| 2022-04-15 | 1F | 鹿野 正幸 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:作業完了印のシャチハタ→データ印変更はどうですか?改善前:材料入手困難な状況が継続し、仕掛品が多岐に渡り、作業中断していて、いつ切ったものか、いつ出図されたものか記憶があいまいで、ミス発見時もシチュエーションなど状況が思い出せない。改善後:線切忘れなのか分からないので、出図日が分かるようにデータ印を押していただきたいです。また、作業もデータ印にすることで仕掛管理の一助になると考察できる。
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データ印の押印にはスタンプインクが必要ですので、事務所は従来通りデータ印で、線切チームは社員が代表してデータ印押印してください。日付記録が目的なので、ペア作業者は従来通りシャチハタでいいです。
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| 2022-04-06 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:作業机改善前:田端さん、三浦さん、秦 この3人の机が低いです。腰や背中、首がとても痛くなります。改善後:机を変えるか、脚に何かをかませるのか悩んでいます。新日本は扱うものが大きく重いので、他のチームの方と同じ方法でよいのか分かりません。改善というか、まずはご相談ですが・・・。
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社内の机の高さは70~74cmくらいで設定しております。3人の机だけが低いということはないです。改善できるかどうか分かりませんが、適正な高さを検証してください。但し、個別に高さが異なるというのは避けて下さい。
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| 2022-03-31 | NK | 垣田 容実 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:作り置きできる部材の補充の仕方改善前:作り置きをしている部材が残り少なくなってきたら、気付いた人が作ったりしていたが、気付くのが間に合わなく、使いたい時にほぼ無い事がありました。改善後:残り少なくなってきた時点ですぐに作れない時は、そのままにするのではなく、みんなが分かるように「連絡ボード」を設置しました。部材それぞれのマグネットを作り、補充したい物をボードに貼る事にし、南原さんの手が空いた時等にも気づいてもらえるようになりました。(画像あり)
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チーム独自の前工程の作業のことですね。効率の良い情報共有の改善だと思います。
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| 2022-03-31 | RW | 山元 奈々 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:レタツインの使用方法改善前:菱和さんのマークチューブは色々設定を変えて作らなければならないので難しく、新人さんは覚えるのが大変だった。改善後:マークチューブの出し方の一覧を松山さんに作成してもらい貼り出した。これを見ながら出せば誰でも出せるようになった。(画像あり)
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マニュアルの作成は分かりました。誰にでも分かりやすいマニュアルは良いと思います。ただ、作成したものは、必ずデータを保存してください。「クラウドかんたんマニュアル」にアップロードしてください。
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| 2022-03-30 | Z | 川原 千晃 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:荷受け倉庫改善前:台車で荷物を外に運び出す際、出入口に段差があり、台車を持ち上げないといけない。改善後:台車がスムーズに外に出せるよう、手動式でも良いのでスロープが欲しい。
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簡易スロープの導入を検討します。
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| 2022-03-30 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新日本にある在庫の棚「S-1」の改善改善前:現在新日本の所にある「S-1」の棚ですが、ピンなどを探す際、又は返却する際にかなり大変で、場所を把握している人なら問題ないのですが、分からない人は苦労しています。(画像あり)改善後:新日本チームで考えた案があればその案で改善してほしいです。例えば、現在メーカーで色分けしてくれているので、ピンやコネクタの箱、又は袋に同じ色のシールを貼るなどすれば探しやすくなると思います。
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5月以降の5Sで、改善案を考えていきましょう。
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| 2022-03-30 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:不二越チームのフロアマップ作成改善前:現在、どのチームでもありますが、新人の方や別のチームの人が材料や圧着機を探しに来た際に、例えば「F-1」の棚がどこにあるのかが分からず苦労していることがありました。改善後:棚の位置と写真を載せたフロアマップを作成しました。このフロアマップを設置する事で少しでも探す手間が省けると思います。(画像あり)
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フロアマップは確かに必要です。今後の活動で、順次作成していきましょう。
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| 2022-03-29 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子の一覧表改善前:得意先様によって端子の図面表記が異なり、普段あまり作業しない得意先様の加工をする際、自チームで在庫している端子を使っていいのかダメなのか、その場で判断ができないことがある。改善後:JSW(名機製作所)様の図面でも、同じ端子なのに機種によって図面表記が異なることがある為、よく使う端子については一覧表を作っており、他のチームで加工していただくときにはその一覧表をお渡ししております。会社別に、よく使うものだけでも使用端子一覧があると、都度確認する手間は省けると思います。また、新しく入った人に対しても親切かと思います。(添付ファイルあり)
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今後を見据えると、ムラテックの応援作業頻度が増える可能性が高いので、まずはムラテック向けの一覧表を作成します。
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| 2022-03-07 | 1F | 三浦 伸幸 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ipad充電器と本体の効果的な配置換え改善前:本体箱と充電器を引出しに入れており、取りにくく、かつ、充電器を昔ながらの状態で束ねており、断線が危惧される。改善後:日研チームの改善案を参考にして、サンペルカにて枠取り、コードを電源にさして、いつでも充電可の状態にする。尚、コードも伸ばしっぱなしになり、断線の心配は少なくなる。(画像あり)
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他チームのアイデアを参考にするのは、改善の近道になりますので、どんどん取り入れていってください。
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| 2022-03-07 | 1F | 中平 利信 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:本館灰皿の日中収納の件改善前:禁煙・分煙の世論が高まりつつある昨今、本館に日中灰皿を置きっぱなしにしており(日中は喫煙エリア2ヶ所にて吸っているが)、見学者・来訪者への印象面においてよろしくない。改善後:机の中に収納場所を設けて、水を抜いて収納することで、外部への悪印象を与えない。(17:30に水入れて、翌8:00に抜く) 継続して、火の元の取り扱いは注意していく。(R4.2月実施済)
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収納場所については分かりました。但し、くれぐれも取り扱いには注意し、収納場所に可燃物を入れないよう注意してください。
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| 2022-03-03 | SN | 川下 修 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新日本フロアの階段改善前:最近、アコーディオンカーテンの動きがおかしいです。特に、上側(天井側)がすべりにくくなっています。(画像あり)改善後:調整していけそうならいいのですが、無理そうなら、上部は壁にして、アコーディオンカーテンの高さを低くしてあげると負荷が少なくなるのではないでしょうか?一度検討してみてください。
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壁を設置するのは大工仕事になってしまうので、上のレールに油をさして、なおかつ開閉の磁力を弱めて様子を見てみましょう。
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| 2022-02-28 | RW | 南出 直美 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:着手表改善前:着手表の標準オプションが分かりづらい。改善後:着手表の標準オプションの番号順に、変更内容の書いた早見表を作成。見やすく分かりやすくなる。
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寺本さん加工分がなくなったので、それを踏まえて分かりやすい早見表を作成してください。松山君に清書して拡大して(A3くらい)ラミネート加工➝掲示してもらいます。
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| 2022-02-25 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ビニールテープ(橙)の使い道改善前:数年前誤発注で橙色のカラーテープが100本届いてしまい、現在在庫が95本程残っております。JSW(名機)大型機で、配線先識別のためビニールテープを貼ることがあるのですが、橙色はあまり使用頻度は高くなく、なかなか減りません。※100本届いたときに、返品の可否は確認しましたが、不可ということでした・・・。改善後:今のままの消費ペースだと、全部なくなるまで20~30年くらいかかりますが、おそらく劣化すると思いますので、何か良い用途があればご提案お待ちしております。また、5Sなどで使いたいということでしたら渡しますので、お声がけください。
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このような余剰品の情報は積極的にフィードバックしてください。とりあえず線切で黄色テープの代わりとして使用していきます。他に加工で、仮どめや収縮チューブで隠れる箇所のかさ増しなどでも使用を検討してください。必要な方は秦君に声かけしてください。
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| 2022-02-25 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:不二越の各リールに電線サイズとクリンプハイト、インシュレーションハイト値の表示(画像あり)改善前:現在不二越にあるアプリには、現状どの電線サイズで調整しているかの札がかかっている。ですが、調整の際に各リールピンのハイト値を調べなければいけないため、手間がかかる。(リールが多いので)改善後:各リールに適正値を記載した札を付属すれば、調整の際にすぐに合わせることができる。
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一目瞭然の改善は、作業の効率化に繋がります。回転率の高い端子などについては、同様に改善を進めて下さい。
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| 2022-02-21 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ブロアーの配置場所と収納(画像あり)改善前:ほうき収納の並びにブロアーを置いていたので、よく使うストリッパーからわざわざ取りに行っていた。収納方法は写真で表示していたが、上下どちらでも入るようになっていたので、表示と違う向きに入っていることがあった。改善後:よく使うストリッパ―横に配置したので、その場で使用して、片づけやすくなった。上下間違わず収納できるようになった。
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ブロアーを取りに行く時間のロスが改善されております。5Sの原則的な改善例です。他の共有工具でも、どんどん進めて下さい。
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| 2022-02-10 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:1F コンネ棚表示及び矢印更新(画像あり)改善前:新日本コンネ棚のみ、他棚と異なり、下向きの矢印の配置のため、取り間違いが発生している。改善後:他棚と合わせて、矢印を上向きにし、表示を更新する。手始めとして、MGC、MA、MSを実施。KMなどその他コンネも継続実施する。色をMA、MS、MGCにて変えることで、視認性向上につなげる。
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これは以前から気になっておりました。ピッキングミスを誘発しないか心配しておりましたが、見やすく改善されました。表示は基本、物に近い位置に取り付けて下さい。
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| 2022-02-07 | SN | 三浦 真弥 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:お客様駐車場改善前:お客様駐車場の案内が見えづらい。改善後:どこから見ても見やすいように表示してほしい。ホームページにも駐車位置の表示(図)があるといい。
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客観的な指摘ありがとうございます。早速お客様駐車場スペースに立て看板を設置し、その写真をホームページにもアップします。
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| 2022-01-28 | Z | 操 昌幸 | ブロックI | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:事務所に余っている電話を横の新倉庫に移設してはどうでしょうか。改善前:横の倉庫で作業している時は、わざわざ倉庫まで呼びに行って事務所に戻って電話を取っている。時間の効率が悪いと思います。改善後:倉庫で内線を取ることができれば倉庫で作業していても電話を取ることができて効率的。事務所でほぼ使用していないので、有効に使えると思います。
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分かりました。NTTに工事依頼しておきます。
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| 2022-01-26 | SN | 秦 佳子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:コピー横 ピンの引き出し改善前:引き出しの数も、収納しているピンの種類も多く、1つの引き出しの中に複数のピンを収納していて、どこのチームが今保有しているか分かりにくかった。改善後:引き出しの中に各チームの「貸出中」カードを作りました。ピンを持って行く際に自チームのカードを一番前にしてください。※カードは6チーム分が束になっています。持ち出しの際、自チームのカードを一番手前にしてください。戻したときは、無地のカードを一番手前にしてください。持ち出されていない箇所は、無地のカードが一番手前になっております。(添付画像参照) 現状、使用・持ち出しの頻度が高い、JSTのピンの引き出しのみです。
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物の所在・行先が分かりやすくなりました。他、共有する材料などへも展開をお願いします。
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| 2022-01-25 | RW | 松山 直樹 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:工程表、部材管理方法の変更改善前:・工程表→もらう度に仕様等を古いものから手書きで写していた(二度手間) ・使用部材→加工・組立各々で操さんに依頼。改善後:・工程表→テンプレート変更、仕様等の情報はデータ入力、新しいものにはコピペ追加分にさらにデータ入力して女性の作業を無くしました。 ・使用部材→テンプレート作成、週明けに加工・組立の不足部材集約して月・水・金でFAXにて連絡。更に電話での状況確認をしています。
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このような二度手間作業を改善して減らしていってください。
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| 2022-01-20 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:駐車スペース改善前:2ヶ所の駐車場について、現状、各位どちらに停めるかが決まっておりますが、裏の駐車場はその日の出社順に詰めて停めていくのに対し、古墳側は、その日の休みの人の分だけ空きが出ている状態。古墳側にスペースがあるのに、裏は満車状態ということもあります。改善後:もうすぐ新年度になりますので、このタイミングで各位の駐車場所を再編してはどうでしょうか。個人的意見としては、週5勤務の人から古墳側を埋めていけば、スペースの無駄が減るように思います。また、通勤手段が日によって異なる人(車・自転車の併用など)も、裏に停めることにすれば良いと思います。前月、駐車スペースについての提案に対し、様子を見るとの回答がありましたが、その後すぐに、裏の駐車場を数十センチずつでも詰めてほしい旨連絡があり、これは根本的な改善が必要ではと思い書かせていただきました。私自身は車通勤ではないので、客観的に提案させていただきます。
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2月の5Sで川下さん、甲田さんに決めてもらいます。
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| 2022-01-17 | NK | 山岡 洋子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:ipad置き場改善前:以前は、ipadを充電する為に、コンセントのある所まで持ち運んでいた。なので、充電中で所定の位置にないipadを探す手間が掛かったり、充電完了後にまた所定の位置にまで返す必要があった。改善後:ipad置き場にコンセントを引っ張って来る事で、改善前の様な不便さが無くなった。また、ipadのLightningケーブルを着けておくマグネットを設置する事で、Lightningケーブル自体を失くしにくくなる事と、巻いて収納する手間も省ける。(改善前後 画像あり)
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サンペルカを工夫して収納場を作成されています。よいアイデアだと思います。
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| 2022-01-10 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:シンテックホズミ殿向けケーブルをいろはガレージに逃がし、空き棚活用改善前:長らく使用していないシンテックホズミ向けケーブル各種が本館に鎮座しており、何か動きあるケーブルに置き換えられないか、懸案事項となっている。改善後:数量把握の後、いろはガレージへまとめて逃がし、空き棚にエムエー電機支給ケーブルを持ってくることで、最近の受注に応じた型となり、移動及び置き方が緩和される。(R4.1.10実施) 元エムエー電機ケーブル置き場も余裕出るので、システック向けケーブルを更に余裕持って置ける。
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今年は取引顧客の変動があるので、状況に応じて効率の良い置き場を都度考えていってください。
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| 2021-12-28 | Z | 秋田 亜希 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:事務所掃除用具改善前:床拭きワイパーの柄が壊れています。改善後:新しいワイパーを購入してもらえるよう、お願いします。
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確認しました。クイックルワイパー新調します。
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| 2021-12-24 | JW | 河野 和美 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:社長室の案内板改善前:社長を頼って来社されたお客様が、社長室の場所を名機チームに聞くことが多いです。外部から来られる方にとっては、分かりにくいのでしょうか・・・?改善後:社長室の方向を示す案内板が数箇所(1箇所でも)あると、親切かと思います。
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案内板を作成して設置します。
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| 2021-12-24 | ND | 澤田 義和 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:不二越チームのエアー中継止めの設置改善前:不二越チームのエアーは常時開放状態の為、圧着機など交換の際に交換しづらい。改善後:中継の位置にストッパーがあれば、交換の際に、手早く交換できる。
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エアーカプラ―をコック付きのものに取り換えます。
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| 2021-12-21 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:端子打ちダイス(画像あり)改善前:いつも誰が持って行ったか?そんな事が多々ありました。改善後:各チームの名前入りサイコロを横にはめて、持って行くときに名記するようにしました。(日研にあるときは、日研のネームで置いておきます。)
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省スペースでの表示方法で、独自性があります。よく考えられています。
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| 2021-12-14 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:雑材発注書の変更改善前:入荷日の記入場所がない。改善後:荷受担当の横に入荷日を記入する場所があれば、入荷遅れが分かりやすい。
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入荷日記載の項目を追加します。
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| 2021-12-13 | RW | 南原 義一 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:倉庫改善前:倉庫には明かりがないので、夕方頃になると中が暗くて見えにくい。又は見えない。改善後:ライトを設置するか、懐中電灯を置いてほしい。
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充電式ランタンを購入しますので、それを利用してください。
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| 2021-12-10 | SN | 玉井 妙子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:圧着機置場改善前:圧着機を棚に置いていたが、メーカーがバラバラで見つけにくかった。改善後:倉庫や他の部署で使わなくなった物を利用して、一目で分かるように同じメーカーを揃えて壁に掛けるようにしました。(画像あり)
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確認しました。すごく分かりやすいです。他にも応用していただきたいです。
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| 2021-12-06 | MR | 甲田 宏也 | ブロックC | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:車の駐車スペースの改善改善前:アルバイト、パートの人が増え、裏の駐車場が満車状態です。表の駐車場は空きがありますが、出入りの多いパートさんには不向きとの意見もあります。改善後:できる限り、社員、アルバイトの方々に表の駐車場に停めていただき、駐車スペースの有効活用が出来ればいいと思います。改善に向けては、車通勤の従業員各位に駐車スペースの相談が必要
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現時点でそれぞれ置き場所を変更してもらっているので、改善されてるかと思います。これで一旦様子を見てみましょう。
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| 2021-12-03 | 1F | 中平 利信 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:FAG、FSVフレキ ラベル色識別(画像あり)改善前:以前より実施している色識別の展開を継続実施。改善後:11月実施の「FSW」「KUU」「FAW」、そして過日実施の「NS」「NF」「NP」と色が極力被らないよう考慮し、色識別を実施する。(12/6実施)
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表示も大きくて分かりやすくなってます。他のカテゴリーの製品でも応用してください。
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| 2021-11-30 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:社員の5S提案について改善前:以前、5Sの担当(秦さんではない)に、社員は1人1提案出すのがルールで、出してなかったら減点されると聞いた記憶があります。しかし現状全員出しているかというと、そういう訳では無さそうに見えます。改善後:改善というより、この辺りの得点がどうなっているのか知りたいです。仮に社員が1人1提案出さなくても良いのであれば、提案を少し控えめにしても良いのではないかと考えてます。なぜかというと、考えるのが面倒とかではなく、今月はこの提案を推したいと思ってもなかなか前に進まないことがある為です。また、新たに提案することも大事ですが、以前出した提案が検討止まりになっているのを、進めて欲しいという思いもあります。
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減点はされません。5S導入直後1年ほどの話です。各チームで1提案出ていればOKです。
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| 2021-11-30 | SN | 酒井 義伸 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:フォークリフトのバックブザー取付改善前:フォークリフトがバックする時に、周囲に気付かれにくい。改善後:ブザー音でバックしているフォークリフトに気付ける。
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元々バックブザーは付いていたのですが、近隣住民より苦情が来たため取り外したという経緯があります。なので取り付けはできないので、運転時は特に周囲に気を付けてください。
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| 2021-11-30 | JW | 秦 哲也 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:折り畳みコンテナの汚れ改善前:折り畳みコンテナの内側の汚れが酷いものがあり、そこに電線が入ると、コンテナの汚れが電線に付着することがあります。改善後:使い勝手が良いので、使用機会も多いかと思います。こちらで気づいた時はできるだけ拭き取るようにはしてますので、皆さんも長くきれいに使い続けられるように心掛けていただけたらと思います。
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明らかな汚れは拭き取ってから使用するようにしてください。
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| 2021-11-30 | Z | 川原 千晃 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:事務所改善前:事務所用台車置場の変更を提案します。(倉庫からの荷物搬出が多いため)改善後:事務所横の倉庫に台車置場を設置して欲しい。
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分かりました。設置しますので、場所を決めて下さい。
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| 2021-11-29 | JW | 坪田 かや | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:各手圧着機やダイスのような、貸し出す事のあるものにチーム名をつける改善前:手動圧着機やダイスを又借りしたときや、複数を違うチームから借りたとき、返却時にどこの物か調べたり聞いたりする手間がかかる。改善後:貸し出す事のある物には、チーム名を付けておくと、どこへ返せば良いか一目で分かる。新人さんにも分かりやすい。
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すでに貼付してある通し番号などで、所在地は検索できますので、一旦はその対応でお願いします。それでも不都合があるようでしたら対策検討します。
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| 2021-11-29 | ND | 松山 直樹 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:不二越検査台の整理改善前:古い図面の整理が出来ていない。改善後:担当替えに伴い、不要な図面の整理をし管理しやすくしておく。
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書類の整理整頓は常日頃よりこまめに行って下さい。
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| 2021-11-26 | SN | 玉井 妙子 | ブロックB | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:収縮チューブについて改善前:最近、収縮チューブをスミチューブに指定される図面が増えてきたように思います。現在使用中の収縮チューブをスミチューブに移行していくことはできないのでしょうか。改善後:収縮チューブで迷うことがなくなる。保管場所もいらなくなる。
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以下の問題があります。①高額である。②メーカー在庫切れの多発。③サイズによっては購入ロットが非常に大きい。状況が落ち着いたら統一していきます。
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| 2021-11-24 | RW | 吉ノ谷 知子 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:お名前付けの線について改善前:毎月菱和では各部品の棚卸ししています。その中の一部、お名前付け加工の線も棚卸し時にカウントしていました。改善後:棚卸し近い日に各担当者にお名前付け加工と同時に線数カウントしてもらうことにしました。棚卸しの際、少し時短になりました。
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少しの時短の積み重ねが、生産時間の効率化につながっていきます。気が付いたことはどんどん積極的に行ってください。
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| 2021-11-11 | NK | 前垣 望 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:大きさ、長さ別にカットした収縮チューブ(日研以外の仕事)の収納BOX改善前:各種類ごとに袋に分けて表示はしてあったが、BOXに入れていただけだったので使用するものをその都度探していた。改善後:スミチューブとレイケムチューブが一目で分かるように、袋と表示を色分けし、探しやすいように大きさの順で並べるようにした。チューブの間違いもなく、探す時間の短縮にもなりました。(画像あり)
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ピッキングミス防止につながりますので、非常に良い改善だと思います。
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| 2021-11-04 | 1F | 古谷 尚之 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:FSW、FAW、KUU(中2Fフレキ)の色識別化改善前:中2Fのフレキの中でもFSWとFAWは経験者でも一瞬考えてしまう。つまり、誰しもピッキングミスを起こしうる状態である。改善後:中2Fのフレキ3種を色識別することにより、過日より実施してる他フレキと併せ、異材混入リスクを軽減させる。端尺管理も、POP表示と同色エフに切り換える事で更なるレベルを目指す。(画像あり)
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誰もが分かりやすいように、表示・定位置・定方向化を進めて下さい。
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| 2021-11-04 | 1F | 草下 陽一 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:社内備品の長期キープ禁止改善前:11/4ラミネータ使用のため事務所に行くも先客あり。対象チームに確認すると、「明日使うのでキープしてる」との事。使わないのに丸一日取り込む意味が理解不能。ただ、ケンカになるのでこちら側が退きました。こちらは常に「借りる身」ですので、事前準備をして、その借り物は最短時間で使うよう心掛けている。改善後:事務所提案の「使用チーム札」も置かれておらず、使用チームを探すのにも手間がかかる。①使用する時に借り、使用後は速やかに返す。②ダミーシートの徹底(破損予防)③使用チーム札の徹底 ラミネータに関しては上記3点を今一度徹底すべきではないでしょうか?ラミネータに限らず、社内備品は皆で効率よく、大切に使いましょう。
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ラミネートは使用時に持ちだして下さい。持出の際には、「使用チーム札」を置いて下さい(添付画像参照してください)
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| 2021-11-04 | 1F | 三浦 伸幸 | ブロックE | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:駐車場満車時の①②の廃止改善前:いつからか駐車場案内図が作成され、社長室裏への案内で2台停車となっているが、倉庫横4~5台が、PM休や急用で退社する時出にくく危険。且つ、満車でもないのに①②に停めている従業員2名が居ます。改善後:①②の廃止を望みます。緊急時避難できない。残業時のための駐車は古墳側駐車場で対応可(15:30で移動等)
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実際に車が出れないという事象が発生しております。また、①②はドラム搬出のトラックが入ることもあるため、停めないでください。駐車スペースを更新の上、改めて各フロアに配布してもらいます。
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| 2021-10-29 | ND | 松山 直樹 | ブロックH | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:内線電話の増設改善前:草下さんが作業している所(日研の下)に内線がなくて、不便ではないかと感じています。改善後:日本電産のやり取りなど、内線があるとスムーズかと思います。
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現状電話機の設置上限数に達しています。増設する場合、主装置を買い替えする必要があり、かなりのコストがかかります。ただ、どこかのタイミングで増設を考えております。
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| 2021-10-28 | NK | 垣田 容実 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:アプリのクリンプハイト測定記録表改善前:3台分のアプリのクリンプハイト表をまとめてファイルにとじていたので、測り忘れがあったりしていた。改善後:それぞれのアプリにクリンプハイト表をつけるようにしたので、測定済みかどうか一目で分かるようになった。測定値をすぐに書けるように記入部分を開けるようにしたので、手間を減らせた。(画像あり)
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日常業務の改善です。測定記録をしやすくなっていると思います。
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| 2021-10-27 | NK | 澤田 義和 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:喫煙について改善前:タバコのニオイをどうにかしてほしいとよく相談されることがあります。現在2か所の喫煙所で吸ってもらってますが、それでもニオイがすごいとの事(自分も喫煙者なので強くは言えないのですが)改善後:改善提案として2つ。①空気清浄機などの設置の検討 ②喫煙所の変更。場所は新倉庫の横のスペース1か所にする。
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喫煙所用の空気清浄機は以前検討したことがありますが、非常に高額でメンテナンス費用もかかります。そのため物理的に離れた場所で喫煙するしかありません。例えば、裏の駐車場の奥の方で喫煙する、もしくは、各自の車で喫煙するなど、対応を取って下さい。また、周囲の迷惑を考えて、電子タバコを推奨します。
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| 2021-10-27 | JW | 草下 真由美 | ブロックD | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:改善提案書のその後改善前:改善提案書に対する回答を毎月出してもらっていますが、改善の結果が分からないことがあります。改善後:改善提案一覧の回答欄に、その後どうなったか追記してもらったり、らくらく連絡網を利用して知らせてもらえるといいのではと思います。
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改善内容によります。短期的に改善できるもの、中長期的に改善を要するもの、コストがかかるもの、一方にとっての改善が、他方にとっての改悪になってしまうもの等ケースバイケースです。個別事案についての質問は私か秦くんに問い合わせてください。
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| 2021-10-26 | NK | 西岡 有美子 | ブロックA | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:新しいピン打ちのゴミ受け改善前:そのまま置いていると小さなスキマや色々な所にカスが飛んできていた。改善後:受けの手前の部分に、小さな羽のようなのをつけることで、下の受けにうまく落ちるようになりました。(画像あり)
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確認しました。細かい部分に目が行き届いた改善です。良いと思います。
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| 2021-10-26 | Z | 大和 聖子 | ブロックF | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:図面、エフ置き場改善前:ドア開閉時に風で図面とエフが飛んでいくので、紛失する可能性がある。改善後:飛散防止用ビニールクロスを使用すれば、図面が飛ばず、なくなることがないと思います。備考:モノタロウ 54649203 ¥1,190
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分かりました。購入しますので、使いやすいように切断して設置してください。
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| 2021-10-25 | RW | 山元 奈々 | ブロックG | 詳細 | 編集 | ||
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改善箇所:机の下の寒さ対策改善前:南出さんの席の足元が、階段からの冷気ですごく寒い。改善後:南出さんの足元が寒くないように、何かで囲ってほしい。
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分かりました。すき間防止テープを扉の内外に取付けます。
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